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江蘇銘盛環(huán)境

采用固液分離-厭氧生物發(fā)酵-生物氧化塘組合工藝對(duì)養(yǎng)豬場(chǎng)污水處理工程改造

文章出處:未知發(fā)表時(shí)間:2021-11-20 14:32:59


 

 

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隨著生豬集約化養(yǎng)殖技術(shù)的進(jìn)步和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造的調(diào)整,傳統(tǒng)的家庭作坊式圈養(yǎng)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榉秶?、集約化消費(fèi)性養(yǎng)殖。范圍化養(yǎng)豬場(chǎng)廢水排放量大,污染物濃度高,且大多數(shù)都未經(jīng)處置直接排放,對(duì)區(qū)域環(huán)境產(chǎn)生直接要挾和危害。這些環(huán)境污染問題惹起了各級(jí)人民政府的高度注重,國(guó)度環(huán)??偩趾蛧?guó)度質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)檢疫局公布了《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放規(guī)范》(GB18596—2001),對(duì)畜禽養(yǎng)殖業(yè)廢水、廢渣和惡臭氣體的排放實(shí)行了規(guī)則;福建省人民政府也積極響應(yīng)國(guó)度政策,進(jìn)一步加大范圍化養(yǎng)豬場(chǎng)的整治力度。

 

  目前,國(guó)內(nèi)外主要采用自然處置、好氧處置、厭氧處置及混合處置等技術(shù)管理范圍化養(yǎng)豬場(chǎng)污水,但是由于能耗大、投資費(fèi)用高、維護(hù)管理技術(shù)請(qǐng)求多等緣由,致使這些辦法未能完整被各養(yǎng)殖場(chǎng)或農(nóng)戶接納,推行也遭到限制,因而養(yǎng)殖場(chǎng)糞污經(jīng)濟(jì)有效管理照舊是個(gè)難題。福建省永安市某養(yǎng)豬場(chǎng)改良傳統(tǒng)工藝形式,經(jīng)過應(yīng)用固液-厭氧生物發(fā)酵-生物氧化塘組合工藝處置污水,從糞污減量化到污水深度凈化處置使養(yǎng)豬場(chǎng)出水水質(zhì)到達(dá)畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放規(guī)范(GB18596—2001)排放規(guī)范,處理養(yǎng)豬場(chǎng)糞便污染問題同時(shí)也可為同類養(yǎng)殖場(chǎng)提供一定參考。

 

  1、資料與辦法

 

  1.1 養(yǎng)豬場(chǎng)概略

 

  該養(yǎng)豬場(chǎng)位于福建省三明市永安市某村鎮(zhèn),年存欄3500~5000頭,出欄商品豬10000頭,采用干清糞工藝。按1頭豬日排糞2.2kg,排尿2.9kg計(jì)算,則該豬場(chǎng)日糞尿產(chǎn)生量17.85t,其中糞7.7t,尿10.15t,包括沖欄用水和職工的生活污水在內(nèi),每天產(chǎn)生污水60~100t。對(duì)該養(yǎng)豬場(chǎng)排放的污水實(shí)行實(shí)地監(jiān)測(cè),水質(zhì)狀況見表1。

 

圖片8 

  1.2 處置工藝流程及簡(jiǎn)介

 

  1.2.1 處置工藝流程

 

  經(jīng)過對(duì)該養(yǎng)豬場(chǎng)污水水質(zhì)剖析并分離該豬場(chǎng)的實(shí)踐狀況,最后采用固液分離-厭氧生物發(fā)酵-生物氧化塘組合工藝,以到達(dá)最佳的處置效果和經(jīng)濟(jì)效益(詳細(xì)工藝流程見圖1)

 

圖片9 

  1.2.2 主要單項(xiàng)技術(shù)簡(jiǎn)介

 

  (1)固液分離前處置技術(shù)。

 

  糞便污水含有大量的有機(jī)污染物和懸浮物,需求經(jīng)過固液分離后再分別處置固形物和污水,從而有效降低污水中的污染物濃度,同時(shí)可確保后續(xù)的厭氧處置工藝穩(wěn)定、有效地運(yùn)轉(zhuǎn)。選用本課題組研制60目的篩網(wǎng)的FZ12固液分離機(jī),將污水中的大局部懸浮物別離出來(lái),完成污水濃度減量化。該固液分離機(jī)的設(shè)計(jì)特性是集振動(dòng)系統(tǒng)、擠壓系統(tǒng)和自動(dòng)清洗系統(tǒng)于一體,污水處置效果較穩(wěn)定,不會(huì)形成沉渣梗塞,可縮短后續(xù)厭氧發(fā)酵處置水力停留時(shí)間。

 

  (2)厭氧生物發(fā)酵處置技術(shù)。

 

  污水經(jīng)過固液分離前處置后進(jìn)入?yún)捬跎锇l(fā)酵系統(tǒng)。本研討采用銘盛環(huán)境的ZWD型隧道式厭氧發(fā)酵池,是中國(guó)最先設(shè)計(jì)應(yīng)用的水壓式沼氣池型,內(nèi)設(shè)破殼網(wǎng)及布水器,保證池內(nèi)布水平均,進(jìn)步厭氧發(fā)酵效果。該沼氣池具有占空中積小、構(gòu)造簡(jiǎn)單、操作便當(dāng)、產(chǎn)氣率高等優(yōu)點(diǎn),克制了舊式的水壓式沼氣進(jìn)出料難,占用有效建造容積等缺陷。該單項(xiàng)技術(shù)是本工藝的中心,一方面可去除污水中大局部有機(jī)物,另一方面厭氧發(fā)酵產(chǎn)生的沼氣可作為消費(fèi)生活用電,產(chǎn)生的沼液可作為液體肥料灌溉農(nóng)田,在去除污染物的同時(shí)產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益。

 

  (3)生物氧化塘處置技術(shù)。厭氧發(fā)酵產(chǎn)生的沼液富含N、P、K和有機(jī)質(zhì),若直接排放,將會(huì)形成下游河道水質(zhì)富營(yíng)養(yǎng)化,可形成水體等環(huán)境污染。因而,對(duì)耕作區(qū)應(yīng)用不完的沼液采用水生物氧化塘處置技術(shù)實(shí)行深度脫氮除磷,可起到進(jìn)一步的凈化作用。共建立生物氧化塘3畝,蓄水才能為0.45萬(wàn)m3,水深約為1m。為了保證耕作區(qū)需求施肥時(shí)有足夠的沼液能夠應(yīng)用和雨季沼液無(wú)法應(yīng)用時(shí)不會(huì)外排,調(diào)理沼液貯量在0.24~0.45萬(wàn)m3

 

  1.3 各階段污水測(cè)試項(xiàng)目及剖析辦法

 

  pH值用便攜式pH計(jì)(雷茲pHs-3E)丈量;SS的測(cè)定采用GB11901—1989重量法,CODcr的測(cè)定采用GB11914—1989重鉻酸鉀法;BOD5的測(cè)定采用HJ505—2009稀釋與接種法;NH3-N的測(cè)定采用HJ535—2009納氏試劑分光光度法。

 

  2、結(jié)果與剖析

 

  2.1 處置效果

 

  分別對(duì)固液分離后沉淀出水、厭氧消化池、氧化塘最終出水水質(zhì)實(shí)行取樣剖析,每個(gè)采樣點(diǎn)每日上午9點(diǎn)取樣,取樣3次,最終以均勻值作圖討論。詳細(xì)測(cè)定結(jié)果見圖2。

 

圖片10 

圖片11 

圖片12 

  養(yǎng)豬場(chǎng)污水含有大量的有機(jī)污染物和懸浮物,先經(jīng)過固液分離處置可確保后續(xù)厭氧處置工藝穩(wěn)定、有效地運(yùn)轉(zhuǎn),同時(shí)可節(jié)約工業(yè)污水處費(fèi)用。本項(xiàng)目應(yīng)用本課題組研制的固液分離機(jī)FZ12對(duì)福建永安某養(yǎng)豬場(chǎng)廢水實(shí)行固液分離前處置,再經(jīng)初沉池處置后,pH值為6.50,SS、CODcr、BOD5NH3-NTP濃度分別為4436.2、5666.23434.9、322.4、38.4mg/L,對(duì)SS、CODcr、BOD5、NH3-NTP的去除效果分別到達(dá)75.7%、65.7%、51.7%、17.9%12%,污水中的污染物得到了快速的去除。然后,應(yīng)用厭氧微生物發(fā)酵技術(shù)(本項(xiàng)目采用的反響器為UASB反響器)對(duì)沉淀池出水實(shí)行進(jìn)一步的處置。厭氧消化池出水pH值為6.68,SSCODcr、BOD5NH3-NTP濃度分別為381.5、730.9、218.8、31135mg/L。SSCODcr、BOD5NH3-NTP4種污染物都得到了一定水平的去除(去除率分別為97.9%、95.5%、96.9%20.87%19.9%),氨氮和總磷的去除率不高,可能是由于厭氧消化對(duì)氨氮去除效果不佳,主要是依托局部硝化及反硝化作用;總磷的去除需求經(jīng)過好氧處置去除,在缺氧條件下對(duì)總磷的去除難度較大。另外,經(jīng)過計(jì)算BOD5CODcr的比值還能夠看出,經(jīng)過厭氧發(fā)酵處置后的養(yǎng)豬場(chǎng)污水BOD5CODcr的比值較小(30%),闡明該工藝的生物發(fā)酵曾經(jīng)比擬徹底,厭氧發(fā)酵難以繼續(xù)實(shí)行,但各項(xiàng)污染物濃度依然達(dá)不到GB18596—2001排放規(guī)范,因而需實(shí)行后續(xù)的氧化塘生化處置。生物氧化塘具有基建投資和運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低、耐沖擊負(fù)荷才能強(qiáng)、能有效去除污水中的氮磷以及可美化環(huán)境等優(yōu)點(diǎn)。養(yǎng)豬場(chǎng)污水經(jīng)過厭氧處置后氨氮含量高,將生物氧化塘作為生豬養(yǎng)殖廢水的后續(xù)處置工藝,可對(duì)污水起到進(jìn)一步的脫氮效果。監(jiān)測(cè)結(jié)果標(biāo)明,經(jīng)過后續(xù)的氧化塘處置,出水pH值為7.48,SS、CODcrBOD5、NH3-NTP濃度分別為48.0、138.0、37.341.6、2.02mg/L,對(duì)SSCODcr、BOD5、NH3-NTP的去除率可分別到達(dá)99.7%、99.1%99.5%、89.4%95.4%,完整可到達(dá)GB18596—2001的排放規(guī)范(2)。

圖片13 

  2.2 去除單位COD的投資與運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用剖析

 

  2.2.1 前處置階段投資與運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用剖析

 

  (1)設(shè)備、設(shè)備投資費(fèi)用。

 

  本項(xiàng)目的前處置采用固液分離機(jī)和初沉池,該階段的設(shè)備、設(shè)備總投資為7.3萬(wàn)元,其中固液分離機(jī)4.8萬(wàn)元,初沉池2.5萬(wàn)元。日污水處置量為100m3。依據(jù)表2的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯現(xiàn),經(jīng)過固液分離處置后沉淀,每天可去除COD總量為1061.6kg,則前處置階段每去除1kgCOD的設(shè)備、設(shè)備投資費(fèi)用為68.8/天。

 

  (2)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

 

  該階段每天耗電30度,按1/度計(jì),則所需電費(fèi)為30;另外,運(yùn)轉(zhuǎn)過程還需1個(gè)人看守,工人工資以50/天計(jì),則總運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)為80/天,去除1kgCOD0.075/天運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)。

 

  2.2.2 厭氧發(fā)酵階段投資與運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用剖析

 

  (1)設(shè)備投資費(fèi)用。

 

  厭氧發(fā)酵系統(tǒng)總投資為44.0萬(wàn)元,日處置污水量為100m3。依據(jù)表2的檢測(cè)數(shù)據(jù)顯現(xiàn),厭氧生化階段的COD去除量為493.5kg,則其厭氧發(fā)酵階段的COD容積負(fù)荷為0.45kg/(m3?d),則該階段去除1kgCOD設(shè)備投資為891.6/天。

 

  (2)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

 

  厭氧發(fā)酵階段除了清池,平常沒有運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi),因而其運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)可疏忽不計(jì)。

 

  2.2.3 生物氧化塘基建投資與運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用剖析

 

  (1)基建投資費(fèi)用。

 

  該項(xiàng)目設(shè)立三級(jí)跌水式生物氧化塘(0.20hm2),按30/m2計(jì)算,則該階段需求9.0萬(wàn)元基建投資費(fèi)用。應(yīng)用生物氧化塘每天可去除COD總量為59.3kg,則該階段去除1kgCOD基建投資為1517.8/天。

 

  (2)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。

 

  生物氧化塘在處置污水的過程中平常無(wú)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用。該豬場(chǎng)應(yīng)用氧化塘出水灌溉四周農(nóng)田(46.9hm2),需求1個(gè)人看守,所需人工費(fèi)為50/天,沼液灌溉均勻每天耗電20度,需求電費(fèi)20/天,則應(yīng)用氧化塘出水灌溉農(nóng)田需求總運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用70/天。

 

  從固液分離機(jī)、厭氧發(fā)酵以及生物氧化塘去除單位COD的投資剖析結(jié)果能夠看出:

 

  應(yīng)用固液分離機(jī)對(duì)范圍化養(yǎng)豬場(chǎng)污水實(shí)行前處置,能夠快速、有效地降低污水中的COD濃度,還可顯著減少投資費(fèi)用;

 

  應(yīng)用該組合工藝處置養(yǎng)豬場(chǎng)污水具有投資省、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn)。

 

  2.3 污水管理經(jīng)濟(jì)效益剖析

 

  2.3.1 固液分離階段經(jīng)濟(jì)效益剖析

 

  對(duì)固液分離機(jī)的去渣量實(shí)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果顯現(xiàn)其每個(gè)消費(fèi)周期糞渣均勻產(chǎn)量為2275kg/(含水率55%~66%),將產(chǎn)生的糞渣賣給有機(jī)肥料廠,價(jià)錢為100/t,該豬場(chǎng)回收糞渣的產(chǎn)值為227.5/天,扣除運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用80/天,則在固液分離機(jī)處置階段其凈回收為147.5/天,投資回收期為495天。

 

  2.3.2 厭氧發(fā)酵階段經(jīng)濟(jì)效益剖析

 

  對(duì)厭氧發(fā)酵池的日沼氣實(shí)行統(tǒng)計(jì),結(jié)果顯現(xiàn)其均勻產(chǎn)氣量為699.8m3/天,則該階段每去除1kgCOD可產(chǎn)生約0.45m3沼氣,產(chǎn)氣率為0.64m3/(m3?d)。這些沼氣可用于發(fā)電,提供豬場(chǎng)的消費(fèi)生活用電,假如能全部得到有效應(yīng)用,可發(fā)電1050/天,節(jié)約電費(fèi)1050/天,其投資回收期為419天。

 

  2.3.3 生物氧化塘階段經(jīng)濟(jì)效益剖析

 

  應(yīng)用氧化塘出水灌溉農(nóng)田46.67hm2,每公頃年節(jié)約肥料本錢6000元,則該階段可產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為28萬(wàn)元/年,扣除灌溉農(nóng)田運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用70/天,凈回收為697/天,其投資回收期為129天。

 

  經(jīng)過剖析3個(gè)處置階段產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益,結(jié)果標(biāo)明應(yīng)用該組合工藝處置養(yǎng)豬場(chǎng)廢水,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,且投資回收期較短。

 

  3、結(jié)論

 

  應(yīng)用固液分離-厭氧消化-生物氧化塘組合工藝處置養(yǎng)豬場(chǎng)污水,對(duì)SS、CODcr、BOD5、NH3-NTP的去除效果顯著,最終出水可到達(dá)GB18596—2001排放規(guī)范。其中,應(yīng)用固液分離機(jī)對(duì)污水實(shí)行前處置,是至關(guān)重要的環(huán)節(jié),可大大縮短污水的處置周期并節(jié)約處置費(fèi)用。該組合工藝能充沛應(yīng)用豬場(chǎng)環(huán)境條件對(duì)糞污處置各階段產(chǎn)生的錯(cuò)位資源實(shí)行有效應(yīng)用,在消納污染物的同時(shí)還可節(jié)約消費(fèi)本錢產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益:固液分離的豬糞渣可銷售給有機(jī)肥廠,經(jīng)過495天可回收投資資金;厭氧發(fā)酵產(chǎn)生的沼氣可滿足豬場(chǎng)日常的消費(fèi)生活用電,經(jīng)過419天可回收投資資金;生物氧化塘出水可作為液體肥料灌溉豬場(chǎng)周邊的農(nóng)田,經(jīng)過129天可回收投資資金。該組合工藝對(duì)處置養(yǎng)豬場(chǎng)污水經(jīng)濟(jì)、有效,具有較好順應(yīng)性和針對(duì)性,對(duì)其他養(yǎng)豬場(chǎng)的污水處置工程具有一定的參考價(jià)值。