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電子工業(yè)廢水處理反滲透膜技術(shù)

文章出處:未知發(fā)表時(shí)間:2023-06-08 13:19:07

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  反滲透技術(shù)具有高效、節(jié)能的特點(diǎn),受到全世界的廣泛認(rèn)可與應(yīng)用,尤其在電子工業(yè)廢水處理方面,應(yīng)用技術(shù)已經(jīng)較為成熟。通過(guò)一定人力物力的投入將污染水轉(zhuǎn)變?yōu)榧兯?,不但能夠使廢水處理與回用的效果得到顯著提升,還與我國(guó)提倡的節(jié)能環(huán)保政策相符合,在工業(yè)園區(qū)工業(yè)污水處理項(xiàng)目使用該技術(shù),使得各項(xiàng)性能指標(biāo)十分穩(wěn)定,證明了反滲技術(shù)切實(shí)可行。

 

  與其他傳統(tǒng)的技術(shù)相比,反滲透技術(shù)具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),可以高效地進(jìn)行廢水處理,并保證其處理效果與效率,具體的技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下方面:第一,反滲透技術(shù)在實(shí)際的應(yīng)用過(guò)程中,避免了大量使用沉淀劑、吸附劑等部分化學(xué)藥劑,有效降低了廢水處理中藥劑成本的投入,降低整體的廢水回用成本,并保證其廢水處理質(zhì)量。第二,反滲透技術(shù)應(yīng)用原理主要是利用外界的作用力,并將其作為分離的主動(dòng)力,不需要在分離過(guò)程中施加其他壓力,進(jìn)而避免了能量進(jìn)行密集交換的過(guò)程,有效進(jìn)行分析,降低分離過(guò)程中產(chǎn)生的能量消耗,減少能量損失,節(jié)約能源。第三,靈活利用反滲透技術(shù)優(yōu)勢(shì)可以高效對(duì)電子工業(yè)廢水進(jìn)行處理,充分發(fā)揮出其優(yōu)勢(shì),保證凈化效果與效率,與此同時(shí),保證其廢水處理過(guò)程中具有良好的環(huán)境,降低對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響。第四,相對(duì)而言,反滲透技術(shù)處理過(guò)程較為簡(jiǎn)單便捷,在進(jìn)行分離過(guò)程中需要較短的工程設(shè)計(jì)就可以進(jìn)行分離,直接縮短了分離周期,提升其分離水平。與此同時(shí),降低設(shè)備的投入,逐漸簡(jiǎn)單化處理,降低廢水產(chǎn)生的不良影響。

 

1、反滲透技術(shù)在某電子工業(yè)園區(qū)工業(yè)廢水回收中的應(yīng)用 

  1.1 反滲透技術(shù)的應(yīng)用

  反滲透技術(shù)也稱為RO技術(shù),針對(duì)含氟廢水的預(yù)處理主要是在進(jìn)入反滲透裝置之前,使水質(zhì)能夠與進(jìn)水要求相符合,進(jìn)而減少對(duì)RO膜的損害,進(jìn)而延長(zhǎng)其使用壽命,確保該裝置能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定、高效的運(yùn)行。預(yù)處理系統(tǒng)中主要包括絮凝混凝劑、氯化鈣、除氟劑、膜格柵過(guò)濾、AO+MBR膜處理等,全部工序的應(yīng)用目的均為盡可能避免水體中的污染顆粒在RO膜中堆積,如COD/BOD、二氧化硅、碳酸鈣以及鐵鋁化合物等,因此應(yīng)加大對(duì)降COD/BOD、吸附、pH調(diào)節(jié)等多個(gè)環(huán)節(jié)的重視程度,避免膠體物質(zhì)或者固體懸浮物導(dǎo)致RO膜堵塞,或者氧化物、微生物、有機(jī)物等發(fā)生氧化反應(yīng),進(jìn)而對(duì)RO膜造成損害,使整個(gè)RO水解過(guò)程延遲,無(wú)法使反滲透系統(tǒng)在良好的狀態(tài)下工作。

  反滲透部分包括四級(jí)反滲透膜組,其中一級(jí)反滲透為8組并列RO膜組,產(chǎn)水率約為75%。由于一級(jí)反滲透濃水COD/BOD濃度增高,為防止COD/BOD對(duì)后續(xù)膜處理的污染,該項(xiàng)目通過(guò)增加臭氧氧化工藝來(lái)降低一級(jí)反滲透濃水COD/BOD值,臭氧氧化后產(chǎn)水進(jìn)入2組并列二級(jí)RO模組,二級(jí)RO膜組產(chǎn)水率約為65%??紤]二級(jí)RO濃水中鈣鎂硅濃度已超出反滲透膜處理上限值,因此對(duì)二級(jí)RO濃水做軟化除硅處理后再進(jìn)入第三級(jí)SWRO模組,第三級(jí)SWRO模組產(chǎn)水率約為50%,SWRO濃水再經(jīng)過(guò)二級(jí)DTRO模組進(jìn)行深度濃縮,最后濃水水量約為16.8m3/d,濃水通過(guò)MVR蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)進(jìn)行處理。最終達(dá)標(biāo)產(chǎn)水一部分經(jīng)過(guò)相應(yīng)管道回用至其他項(xiàng)目做為生產(chǎn)用水,剩余部分就近排至附近河道。

  該項(xiàng)目中的生產(chǎn)廢水主要包括兩個(gè)方面,即含氟廢水與項(xiàng)目生產(chǎn)的其他廢水,前者的規(guī)模為4100m3/d,通過(guò)加入鈣鹽、鋁鹽、混凝劑、絮凝劑等方式,在化學(xué)反應(yīng)與混凝沉淀的基礎(chǔ)上,將污水中大量的氟化物和磷酸鹽去除;后者規(guī)模為18900m3/d,并且廢水與去掉氟化物后的污水相結(jié)合后,規(guī)模能夠達(dá)到達(dá)23000m3/d,采用預(yù)處理+AO生化+MBR+反滲透膜+MVR蒸發(fā)結(jié)晶技術(shù)對(duì)其進(jìn)行深度處理。

 

  1.2 反滲透技術(shù)的應(yīng)用效果

 

  本項(xiàng)目經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行后,檢測(cè)發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)指標(biāo)均與設(shè)計(jì)要求充分符合,廢水回收率達(dá)到97%,脫氟率達(dá)到97.3%,產(chǎn)水量達(dá)到932m3/h,各項(xiàng)指標(biāo)具體的檢測(cè)結(jié)果如下:原水中CODcr值為390mg/L,處理后為1.28mg/L;原水中氨氮含量為40mg/L,處理后為0.22mg/L;原水中TN含量為70mg/L,處理立后為0.39mg/L;原水中TP含量為8mg/L,處理后為0.2mg/L;原水中鈣鎂含量為34mg/L,處理后為0.09mg/L;原水TDS值約為2400,處理后TDS值為117.08。

 

  1.3 反滲透膜的處理

 

  在反滲透系統(tǒng)中,盡管預(yù)處理設(shè)備已經(jīng)較為健全,但在長(zhǎng)期使用后,RO膜難免會(huì)由于污染物的堆積而影響了性能的發(fā)揮,使系統(tǒng)的產(chǎn)水量逐漸降低,這屬于較為常見的問(wèn)題。對(duì)此,可以通過(guò)簡(jiǎn)單方便的方式對(duì)反滲透膜面進(jìn)行清洗與處理,具體工藝為:將三聚磷酸鈉、磷酸鈉、EDTA-四鈉分別取1%0.2%的氫氧化鈉混合后制成清洗液,用其對(duì)RO膜面進(jìn)行反復(fù)的清洗,最后用RO產(chǎn)水多次沖洗,結(jié)果顯示,此種清洗方式能夠使RO膜面的污染物得到有效此處,RO膜的使用性能得到顯著提升,與初始產(chǎn)量十分接近。

 

  2、結(jié)論

 

  綜上所述,經(jīng)過(guò)本文的研究主要可得出以下結(jié)論:一是某電子工業(yè)園區(qū)工業(yè)污水在經(jīng)過(guò)反滲透系統(tǒng)的處理后,水體中的污染物得到有效的剔除,產(chǎn)水量與設(shè)計(jì)要求充分符合,不但具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì),所取得的經(jīng)濟(jì)效益也十分可觀。二是在RO系統(tǒng)運(yùn)行中,采用絮凝、過(guò)濾、pH調(diào)節(jié)等多種方式進(jìn)行預(yù)處理,能夠使系統(tǒng)通過(guò)長(zhǎng)久運(yùn)行的考驗(yàn),使各項(xiàng)指標(biāo)都維持穩(wěn)定。三是由于長(zhǎng)期的應(yīng)用,系統(tǒng)部件性能逐漸衰弱,產(chǎn)水量隨之受到影響,對(duì)此可以通過(guò)清洗RO膜的方式進(jìn)行解決,利用配置好的專用清洗液能夠使產(chǎn)水量恢復(fù)到初始產(chǎn)水量水平。


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