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某電廠的脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法脫硫技術(shù),為了堅(jiān)持吸收塔內(nèi)程度衡、避免塔內(nèi)氯離子富集,脫硫系統(tǒng)要排出一定量的廢水。該廠廢水系統(tǒng)由石膏排出泵將吸收塔內(nèi)漿液保送至旋流器,經(jīng)過(guò)兩級(jí)分離后進(jìn)入工業(yè)廢水處理系統(tǒng)。
1、脫硫廢水現(xiàn)存問(wèn)題
面對(duì)日益嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì),國(guó)度對(duì)廢水達(dá)標(biāo)排放提出了更嚴(yán)厲的請(qǐng)求。但是由于廢水來(lái)料含固量過(guò)大等緣由形成廢水懸浮物超標(biāo),對(duì)周邊環(huán)境形成不良影響。脫硫廢水也屢次因懸浮物超標(biāo)被迫退出系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn),由此造成吸收塔漿液中氯離子富集,石膏脫水艱難,漿液質(zhì)量惡化,嚴(yán)重影響到機(jī)組平安運(yùn)轉(zhuǎn)。僅半年時(shí)間內(nèi)廢水就退出運(yùn)轉(zhuǎn)八次。經(jīng)過(guò)調(diào)查廢水化驗(yàn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)樣本中懸浮物含量偏高,懸浮物含量在80毫克/升左右。其他各項(xiàng)指標(biāo)如COD、氟化物、硫化物、PH值、總鋅、總鉛、總汞的含量均在合格范圍內(nèi)。所以廢水排放不達(dá)標(biāo)的主要緣由是懸浮物含量偏高,要完成脫硫廢水達(dá)標(biāo)排放,主要就是處理廢水懸浮物含量偏高的問(wèn)題。
2、緣由剖析
經(jīng)查閱規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),燃煤電廠脫硫廢水中懸浮物含量按國(guó)家強(qiáng)迫規(guī)范應(yīng)不超越70毫克/升,這個(gè)是必需要執(zhí)行的。所以出水水質(zhì)各項(xiàng)指標(biāo)到達(dá)國(guó)度《污水綜合排放規(guī)范》(GB8978—1996)的一級(jí)排放規(guī)范(其中懸浮物≤70毫克/升)的目的可行。
應(yīng)用樹(shù)狀圖從人機(jī)料法環(huán)五個(gè)方面分別對(duì)廢水懸浮物超標(biāo)緣由剖析,最終找出六個(gè)末端影響要素,分別是定期工作不到位、絮凝泵助凝泵出力小、石灰乳加藥泵出力小、廢水來(lái)料含固量超標(biāo)、抵消缺質(zhì)量沒(méi)有考核、煙氣含硫量高。
針對(duì)這六個(gè)影響要素,經(jīng)過(guò)現(xiàn)狀調(diào)查和查閱材料的方式實(shí)施了要因確認(rèn)。檢查廢水加藥定期工作記載,經(jīng)過(guò)記載數(shù)據(jù)確認(rèn)絮凝劑加藥次數(shù)不少于2次/24小時(shí);助凝劑加藥次數(shù)不少于1次/24小時(shí),定期工作執(zhí)行到位,該要素為非要因。查看了遠(yuǎn)達(dá)水務(wù)公司出具的調(diào)查報(bào)告,發(fā)現(xiàn)絮凝泵實(shí)踐流量契合請(qǐng)求;但是助凝泵最大出力32升/小時(shí),達(dá)不到85升/小時(shí)的設(shè)計(jì)請(qǐng)求值,該要素為要因。比照查看石灰乳加藥泵實(shí)踐流量及設(shè)計(jì)流量,發(fā)現(xiàn)流量計(jì)顯現(xiàn)實(shí)踐流量在0.4~0.6立方米/小時(shí),達(dá)不到1立方米/小時(shí)的設(shè)計(jì)流量請(qǐng)求,該要素為要因。對(duì)廢水來(lái)料實(shí)施了取樣,送化驗(yàn)室實(shí)施化驗(yàn),化驗(yàn)結(jié)果顯現(xiàn)廢水含固量高達(dá)15%,遠(yuǎn)超越最大設(shè)計(jì)值1%,該要素為要因。調(diào)查考核制度及考核單據(jù),確認(rèn)考核制度中有缺陷消弭方面的考核條例,抵消缺質(zhì)量存在問(wèn)題的有下發(fā)相應(yīng)考核單,該要素為非要因。調(diào)取查看DCS二氧化硫含量曲線,吸收塔入口二氧化硫含量均不超越1793毫克∕標(biāo)立方,在設(shè)計(jì)范圍內(nèi),該要素為非要因。
經(jīng)剖析后最終確認(rèn)助凝劑加藥泵出力小、石灰乳加藥泵出力缺乏、廢水來(lái)料含固量超標(biāo)三個(gè)要素為廢水懸浮物含量高的主要影響要素。
3、降低廢水懸浮物措施
針對(duì)助凝劑加藥泵出力小,最大出力僅為32升/小時(shí)的現(xiàn)狀,經(jīng)研討后對(duì)助凝劑加藥泵實(shí)施了改型,改換為大流量的助凝劑加藥泵,從而完成流量滿足85升/小時(shí)的設(shè)計(jì)規(guī)范。
針對(duì)石灰乳加藥泵出力缺乏,實(shí)踐流量在0.4~0.6立方米/小時(shí)之間的現(xiàn)狀,經(jīng)研討后對(duì)石灰乳加藥泵實(shí)施了改型,由螺桿泵改為臥式離心泵。經(jīng)過(guò)改型來(lái)滿足流量大于1立方米/小時(shí)的設(shè)計(jì)請(qǐng)求。
針對(duì)廢水來(lái)料含固量超標(biāo),實(shí)踐含固量為15%的現(xiàn)狀,判別廢水取水口不適宜,原廢水工藝流程為:石膏排出泵-石膏旋流器頂流-廢水旋流器頂流-廢水四聯(lián)箱-廓清池-出水箱-出水。廢水取水口為廢水旋流器頂流,實(shí)施化驗(yàn)發(fā)現(xiàn)該處水樣含固量較高,不易從此處實(shí)施取水。經(jīng)過(guò)對(duì)脫硫系統(tǒng)其他適宜的各取水口分別實(shí)施取樣化驗(yàn),最終肯定真空皮帶脫水機(jī)氣液別離器至濾液池處含固量最小,含固量?jī)H為0.8%。經(jīng)研討決議對(duì)廢水管路實(shí)施改造,增加廢水緩沖箱、廢水提升泵及其隸屬管路等設(shè)備,廢水取水改造后直接從真空皮帶脫水機(jī)氣液別離器取水后繼續(xù)寧處置。改造后廢水流程:真空皮帶脫水機(jī)氣液別離罐-廢水緩沖箱-廢水提升泵-廢水四聯(lián)箱-廓清池-出水箱-出水。
4、效果考證
降低廢水懸浮物的三項(xiàng)措施施行后,對(duì)施行效果實(shí)施了考證。一是改型后的助凝劑加藥泵投運(yùn)后,對(duì)助凝劑箱溶液耗費(fèi)量實(shí)施計(jì)算,助凝劑加藥泵實(shí)踐流量到達(dá)了85升/小時(shí)的設(shè)計(jì)規(guī)范。二是經(jīng)過(guò)查看石灰乳加藥泵流量的DCS歷史曲線,發(fā)現(xiàn)改型后實(shí)踐流量完整可到達(dá)1立方米/小時(shí)的設(shè)計(jì)請(qǐng)求。三是持續(xù)監(jiān)測(cè)新增廢水設(shè)備及廢水管路后廢水的質(zhì)量,屢次取樣化驗(yàn)廢水含固量均小于0.8%。
剖析廢水取樣化驗(yàn)數(shù)據(jù),廢水懸浮物各項(xiàng)指標(biāo)均得到不同水平降落。降低脫硫廢水懸浮物含量的目的得以完成,廢水排放到達(dá)了國(guó)度《污水綜合排放規(guī)范》的一級(jí)排放規(guī)范。
為穩(wěn)固各措施的效果,特別制定了三條穩(wěn)固措施,一是每天檢查真空皮帶脫水機(jī)濾布磨損狀況,避免濾布呈現(xiàn)孔洞,惹起廢水含固量增加;二是定期清算加藥泵各濾網(wǎng),避免梗塞后形成加藥量缺乏;三是定期清算廢水緩沖箱避免內(nèi)部漿液沉淀富集,增加廢水含固量。
5、經(jīng)濟(jì)效益
經(jīng)過(guò)降低脫硫廢水懸浮物含量,有效保證了廢水的達(dá)標(biāo)排放、改善了設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)磨損、提升了系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性,同時(shí)給廢水系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)帶來(lái)了較好的直接經(jīng)濟(jì)效益和間接環(huán)境效益。
直接經(jīng)濟(jì)效益是由于廢水來(lái)料含固量由原來(lái)的15%降低至0.8%左右,實(shí)踐廢水絮凝劑、助凝劑的運(yùn)用量每月節(jié)約0.75噸、0.36噸左右,絮凝劑單價(jià)1500元/噸,助凝劑單價(jià)19500元/噸,每年原料費(fèi)共計(jì)節(jié)約(0.75噸×1500元+0.36噸×19500元)×12個(gè)月=97680元
間接環(huán)境效益是由于廢水來(lái)料含固量由原來(lái)的15%降低至0.8%左右,從而完成每月減少污泥排放約20噸×7車(chē)次=140噸,污泥排放的減少有效保證了周邊環(huán)境的改善,發(fā)明了宏大的環(huán)境效益。