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江蘇銘盛環(huán)境

含氰廢水堿性氯化法處置技術 哪家強?

文章出處:未知發(fā)表時間:2021-11-18 16:15:41

 

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引言

 

  金礦生產制造過程中常用氰化提金工藝獲取黃金,產生大量的含氰廢水,普通含氰廢水中常常含有較高濃度的CN-CN-的濃度可達150~250mg/L。氰化物是一種劇毒物質,對動、植物和人類安康都具有嚴重的危害性,因而,金礦含氰廢水的處置和平安問題遭到許多研討人員的關注。含氰廢水的處置原理是將廢水中有毒的氰基(CN-)毀壞,轉化為無毒的物質。含氰廢水處置辦法有堿性氯化法、光電催化法、吸附法、生物法等。其中堿性氯化法操作煩瑣、奏效快,在實踐工程中遭到普遍應用。堿性氯化法采用二段反響降解氰化物,第一段是氰化物在強堿條件下被氧化為氰酸鹽,第二段是生成的氰酸鹽在近乎中性的條件下被進一步氧化成CO2N2。

 

  本文以某金礦遺留含氰工業(yè)廢水處工程為例,研討了堿性氯化法對實踐含氰廢水的處置效果,探求了藥品的實踐投加量與理論計算量的關系,以及處置過程中余氯濃度與氰化物濃度的關系。經(jīng)過28d的間歇處置,廢水的氰化物濃度到達《污水綜合排放規(guī)范》(GB8978—1996)一級規(guī)范。此工程案例可為其他相似的含氰廢水處置工程提供參考。

 

  一、工程概略

 

  含氰廢水處置工程位于甘肅省某戈壁灘礦區(qū),該礦區(qū)天文位置偏遠,植被稀少,生態(tài)環(huán)境脆弱,根底設備較差,經(jīng)測算礦區(qū)內含氰廢水總量大約為1250m3。依據(jù)《污水綜合排放規(guī)范》(GB8978—1996)一級規(guī)范,本工程的目的是將礦井內含氰廢水的總氰化濃度降至0.5mg/L以下,原廢水經(jīng)處置后水質達標。原廢水和處置后的水質檢測結果如表1所示。

 

圖片33 

  二、廢水處置工藝原理、流程及主要設備參數(shù)

 

  2.1廢水處置工藝的原理和流程

 

  本工程處置的含氰廢水濃度較高,綜合思索工程所在位置、交通條件、根底設備、環(huán)境敏感特征和時間本錢等多方面要素,最終肯定處置辦法為堿性氯化法。堿性氯化法是目前國內外普遍采用的含氰廢水處置辦法,處置效果好,工藝流程簡單,其根本原理是在堿性條件下運用氯系氧化物,如次氯酸鈉、液氯、漂白粉等,將劇毒的氰化物先轉化成低毒的氰酸鹽,再氧化成無毒的CO2N2。本工程選用的氧化物為二氯異氰尿酸鈉(俗名:優(yōu)氯凈,化學式:C3O3N3Cl2Na,有效氯含量50%),是一種高效的新型殺菌劑,在水體中能夠產生次氯酸。

 

  堿式氯化法處置含氰廢水過程分兩步實行。

 

  第一步,氰根離子(CN-)和次氯酸根(ClO-)反響構成氯化氰((1)),隨后氯化氰在堿性條件下水解為氰酸鹽離子((2))。最終合成的反響式見式(3)。此過程若含氰廢水pH較低,容易招致反響中產生有毒的氯化氫氣體。因而處置含氰廢水前,須調整廢水的pH(通常請求≥10)。

 

圖片34 

  第二步,氰酸鹽離子被氧化為CO2N2。此過程反響條件不同于第一步反響條件,若pH≥10以上,則反響進程會延長。這一步反響的pH值普通控制在8.0左右為宜,主要反響式見式(4)。經(jīng)過第二步反響,第一步反響中生成的氰酸鹽離子被氧化為CO2N2,最終氰化物從污水中去除。

 

圖片35 

  處置達標后的污水一局部用于現(xiàn)場噴灑抑塵,剩余局部外排,讓其在自然溫度與壓力下得到凈化。氰化物自然降解的過程包括揮發(fā)、本身合成、氧化、光化學降解、生物降解、沉淀吸附等作用,是一個復雜的物理化學、光化學、生物化學等綜協(xié)作用的結果。

 

  含氰廢水處置工藝流程如圖1所示。

 

圖片36 

  思索四處理現(xiàn)場地處偏遠,施工不便,因而以溶藥罐為主要處置設備,同時輔助機械攪拌系統(tǒng),廢水提升設備。廢水經(jīng)過消防水帶提升至溶藥罐,再投入藥品,充沛混勻后,返回礦井,構成一個水循環(huán),直至藥品投加完成。實踐操作中,先調整廢水的pH11左右,再投加二氯異氰尿酸鈉反響。

 

  2.2主要設備參數(shù)

 

  1)PE材質溶藥罐2套,容積5m3,尺寸準伊H=17602250mm。

 

  2)污水提升泵2(一用一備),流量Q=9m3/h,揚程H=50m,功率N=4.0kW

 

  3)攪拌機2套,304不銹鋼材質,軸長2000mm,葉輪直徑1500mm,雙層兩葉。

 

  4)發(fā)電機2(一用一備),功率7kW

 

  三、檢測辦法

 

  氰化物濃度的常見檢測辦法為硝酸銀滴定法和異煙酸-吡唑啉酮分光光度法,硝酸銀滴定法檢出限為0.25mg/L,測定下限為0.25mg/L,測定上限為100mg/L。異煙酸-吡唑啉酮分光光度法檢出限為0.004mg/L,測定下限為0.016mg/L,測定上限為0.25mg/L。本實驗采用硝酸銀滴定法檢測高濃度含氰廢水。pH應用便攜pH(上海精細儀器有限公司,型號DZS-708A)檢測。污染物元素濃度應用電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP-OES,美國珀金埃爾默公司,型號:PEOptima7000DV)檢測。余氯應用便攜式余氯測定儀(美國哈希公司,型號PCII58700-00)檢測。

 

  四、工程運轉結果

 

  4.1氰化物處置效果

 

  工程運轉過程中,廢水中氰化物濃度變化如圖2所示。

 

圖片37 

  由圖2可知,在第一次投加二氯異氰尿酸鈉后,廢水中氰化物濃度降落速度最快,隨后降落的速度逐步減緩。在相同加藥量的狀況下呈現(xiàn)這種現(xiàn)象,是由于隨著廢水中CN-濃度的減少,式(3)所示的反響速度變慢。經(jīng)過28d的間歇式處置,廢水的氰化物濃度從88.97mg/L減少至0.37mg/L,總去除率到達99.6%,可見經(jīng)過堿性氯化法勝利完成了1250m3含氰廢水的無害化處置,整個工程操作煩瑣,用時少。

 

  4.2二氯異氰尿酸鈉理論加藥量及實踐加藥量的比照

 

  4.2.1二氯異氰尿酸鈉的理論投加量

 

  由反響方程式(3)(4)可得反響式(5)。

 

圖片38 

  經(jīng)計算,二氯異氰尿酸鈉有效成分以50%計,處置1g氰化物需求10g二氯異氰尿酸鈉。

 

圖片39 

  由圖3可知,本工程共5次投加二氯異氰尿酸鈉,投加量分別為1000kg、1000kg、1000kg、1000kg、2000kg,隨著廢水中氰化物濃度逐級降低,二氯異氰尿酸鈉實踐投加量和理論投加量的比值也成倍增加。二氯異氰尿酸鈉的實踐投加量大于理論的計算量,隨著氰化物濃度的減少,二氯異氰尿酸鈉的實踐投加量與理論投加量的比值逐步增大,從最初的1.58增長到34.32,闡明廢水中的氰化物濃度越低,需求投入比理論值更多倍的藥劑才干獲得更好的去除效果。

 

  4.3余氯與氰化物濃度的關系

 

  本工程實驗在堿性條件下運用二氯異氰尿酸鈉產生的次氯酸根(ClO-)將氰根(CN-)氧化,進而生成對環(huán)境無毒無害的CO2N2,到達去除污水中氰化物的目的。在這個過程中,會有大量的Cl-產生,而Cl-又會與CN-分離產生CNCl。因而,Cl-的濃度在一定水平與氰化物的去除效果有關。

 

圖片40 

  由圖4能夠得出,在氰化物濃度為5.03~88.97mg/L時,廢水中的余氯濃度在1.15~1.46mg/L范圍內,均勻值為1.31±0.14mg/L,變化趨向不明顯。當氰化物濃度減少至0.368mg/L時,余氯濃度增加至3.92mg/L,較之前增長3倍。由此能夠看出,在用堿性氯化法處置含氰廢水過程中,能夠依據(jù)余氯濃度忽然變化初步判別廢水中的氰化物濃度呈現(xiàn)顯著降低。

 

  五、結論

 

  本工程采用堿性氯化法處置甘肅某金礦生產制造遺留的1250m3含氰廢水。經(jīng)過28d的間歇處置,廢水的氰化物濃度從88.97mg/L減少至0.368mg/L,去除率為99.6%,滿足了《污水綜合排放規(guī)范》(GB8978—1996)一級規(guī)范請求。處置后的廢水,一局部用于礦區(qū)內抑塵,其他局部外排處置。該工程的勝利施行防止了礦區(qū)四周土壤和公開水遭受氰化物污染,維護了當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。

 

  隨著廢水中氰化物濃度的減少,二氯異氰尿酸鈉的實踐投加量與理論計算量的比值逐步增大。廢水處置過程中,余氯濃度忽然大幅度增加對氰化物的處置效果有一定的指示作用。