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竹漿廢水在不同處理工段中的污染物特征

文章出處:未知發(fā)表時(shí)間:2021-12-30 13:16:25


 

圖片2 

 

  我國竹材品種繁多,竹類資源豐厚,散布在我國約有500多種,竹類纖維長寬比大,纖維長度介于針葉木纖維和闊葉木纖維之間,僅次于針葉材纖維,是優(yōu)秀的造紙?jiān)?。我國造紙工業(yè)原料緊缺,纖維含量豐厚的竹材能夠大大緩解我國造紙?jiān)隙倘钡碾y題。以竹代木,竹漿紙一體化,是處理我國木材供需關(guān)系的重要途徑。

 

  竹材制漿企業(yè)大多采用化學(xué)法制漿,其生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水量大、濃度高和色度高竹漿廢水中含有大量的糖類,有機(jī)酸,氨基酸,黃酮,丹寧酸等有機(jī)物,增加了工業(yè)廢水處的難度。工業(yè)生產(chǎn)中通常采用物理、生化和組合的辦法處置竹漿廢水,COD的去除率能夠高達(dá)90%。剩余的有機(jī)污染物能夠經(jīng)過混凝、吸附等高級(jí)氧化辦法來去除,從而到達(dá)國家廢水排放規(guī)范。面對(duì)日益嚴(yán)峻的環(huán)保問題,造紙企業(yè)廢水最終排放請(qǐng)求也越來越高,控制和開發(fā)新型的竹漿廢水處置技術(shù)火燒眉毛)。本文對(duì)貴州某大型竹漿企業(yè)廢水工程為研討對(duì)象,該廢水工程采用常規(guī)的預(yù)處置終身化一物化(氣浮)”三級(jí)處置工藝,重點(diǎn)調(diào)查了廢水工程運(yùn)轉(zhuǎn)過程中COD、色度、TPNH3-N等變化狀況,為我國竹漿企業(yè)廢水處置提供了自創(chuàng)和參考,并對(duì)該竹漿廢水提標(biāo)排放提出了合理化倡議。

 

  一、實(shí)驗(yàn)

 

  1.1 廢水樣

 

  廢水均來自西南某竹材制漿廠,廢水的日發(fā)作量為20000~30000噸。工廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)期間對(duì)廢水處置的各個(gè)工段(初沉池、曝氣池、二沉池和出水)實(shí)行取樣檢測。從41日至1115日,連續(xù)33周取樣,每周同一時(shí)間取樣1次,測試水質(zhì)的COD、色度、NH-NTP等參數(shù)。

 

  1.2 廢水處置工藝流程圖

 

  該工廠的廢水處置工藝如圖1所示。

 

圖片3 

  1.3 儀器與剖析辦法

 

  COD采用重鉻酸鉀法實(shí)行測定(KHCOD-12COD消解安裝)(GB/T11914—1989),色度采用鉗鉆比色法測定(上海昕瑞SD9011臺(tái)式水質(zhì)色度儀),TP采用USEPAPhosVer3消解-抗壞血酸法測定(哈希DR5000型分光光度計(jì)),NH,-N采用USEPA納氏試劑法測定(哈希DR5000型分光光度計(jì))。

 

  二、廢水處置系統(tǒng)水質(zhì)污染物特征的變化

 

  2.1 COD變化

 

  COD是權(quán)衡廢水中有機(jī)污染物的重要指標(biāo),直接反映了水中受復(fù)原性物質(zhì)污染的水平。圖2為竹漿廢水各單元的COD33周內(nèi)的變化狀況。由圖可知初沉池中廢水的COD動(dòng)搖性較大,從547mg/L3135mg/L,這可能與制漿過程中的竹材原料有關(guān)。經(jīng)過好氧處置后,二沉池出水COD200~250mg/L,堅(jiān)持相對(duì)穩(wěn)定,系統(tǒng)的抗沖擊性能較好。該工藝在廢水排放前投加A12(SO4)3實(shí)行混凝處置,出水COD均在90mg/L以下,到達(dá)了廢水排放的規(guī)范。

 

圖片4 

  2.2 色度變化

 

  圖3為竹材制漿廢水各單元的色度變化狀況。從圖中能夠看出,本廢水工程具有很好的脫色效果。工廠正常生產(chǎn)的廢水進(jìn)入初沉池時(shí),不同時(shí)間段的廢水色度差距比擬大,經(jīng)過生化處置后,色度變化相對(duì)較小。生化后的廢水經(jīng)過A12(SO4)3混凝處置,可改動(dòng)廢水中膠體的穩(wěn)定性,使廢水中的微小懸浮物、帶電膠體疾速匯集,從而使得水質(zhì)變得愈加明澈。因而在出水口廢水的色度變化相對(duì)穩(wěn)定,主要集中在12-20倍之間,均滿足當(dāng)?shù)貜U水排放的規(guī)范。

 

圖片5 

  2.3 TP變化

 

  磷元素是廢水生化處置過程中微生物所需的營養(yǎng)物質(zhì),同時(shí)國標(biāo)中對(duì)其排放也存在著嚴(yán)厲請(qǐng)求,圖4為竹漿廢水處置各單元的TP含質(zhì)變化。從圖4中能夠看出,廢水中的TP含量逐步降低,初沉池中TP含量的均勻值為5.99mg/L.曝氣池中TP含量的均勻值為3.17mg/L,岀水口TP含量均值為0.13mg/L,完整低于新國標(biāo)GB3544—2008TP含量小于0.5mg/L的規(guī)范。此外,而本項(xiàng)目中好氧廢水的COD均勻值為1256mg/L,COD/TP比值約為2001,契合好氧生物處置的請(qǐng)求。

 

圖片6 

  2.4 NH3-N變化

 

  圖5為竹材制漿廢水各工段的NH3-N變化。思索到氨氮測試本錢等問題,本工廠僅對(duì)好氧池和出水口實(shí)行了檢測。由圖可知竹材廢水在曝氣池中經(jīng)過好氧菌的合成作用,廢水中的氨氮含量均降低,且出水口NH3-N都在2.7mg/L以下,低于國標(biāo)GB3544—2008中小于12mg/L的請(qǐng)求。

 

 

 

  三、竹材廢水工程運(yùn)轉(zhuǎn)存在問題及倡議

 

  (1)針對(duì)原料種類,增強(qiáng)竹材質(zhì)量控制由于竹材品種繁多,竹材的根本密度、化學(xué)成分差別大,水分和抽出物含量不同等給生產(chǎn)線帶來的不利影響,從而會(huì)造成生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水特性動(dòng)搖性比擬大。針對(duì)性采取措施:i)增強(qiáng)備料均一性,減少不同來源品種含量;ii)經(jīng)過原料場和竹片對(duì)管理,控制原料水分含量;iii)增強(qiáng)篩片工序操作,去除過大片和過小片和細(xì)屑;iv)合理控制木片堆存時(shí)間,防止霉變和朽變。

 

  (2)優(yōu)化提升污水深度處置工藝改造,降低廢水處置本錢氣浮設(shè)備處置才能有限且泥水別離欠佳,因而廢水終端采用氣浮工藝實(shí)行泥水別離效果有待改良。同時(shí)生化出水采用A12(SO4)3混凝處置,本錢偏高,并且思索到后期的制漿產(chǎn)能提升和產(chǎn)種類類的增加,繼續(xù)運(yùn)用A12(SO4)3處置很難到達(dá)國標(biāo)的排放規(guī)范,因而新型高效混凝劑的急需研發(fā)和改良,最終完成廢水的高效低本錢處置。

 

  四、結(jié)論

 

  (1)對(duì)竹材制漿廢水運(yùn)轉(zhuǎn)工程連續(xù)33周檢測,發(fā)現(xiàn)廢水的COD、色度、TP和氨氮等動(dòng)搖性較大,但出水口的各指標(biāo)均到達(dá)了國標(biāo)的排放規(guī)范,系統(tǒng)的抗沖擊性較好。出水口COD、色度、TP和氨氮的均勻值分別為71mg/L,17倍、0.13mg/L1.35mg/L。

 

  (2)嚴(yán)厲控制竹漿原料質(zhì)量,提升紙漿產(chǎn)質(zhì)量量和產(chǎn)能,降低廢水污染負(fù)荷,保證廢水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。增強(qiáng)廢水深度處置工程改造,研發(fā)高效氧化混凝劑應(yīng)對(duì)愈加嚴(yán)峻的環(huán)保形勢。