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電鍍廢水處理工藝改造技術(shù) 安徽污水處理公司

文章出處:未知發(fā)表時(shí)間:2022-01-18 13:31:23

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  珠三角是我國重要的電鍍加工基地集中帶,電鍍廢水含有鉻、鎳等第一類污染物,具有致畸、致癌、致突變的特性,嚴(yán)重危害到人體安康和生態(tài)環(huán)境。東莞市某工業(yè)園電鍍廢水主要來源于金屬的外表處置,生產(chǎn)工藝主要觸及酸洗、堿洗、無氰鍍銅、鍍鎳、鍍鉻等,因而廢水含有大量的Cu2+Ni2+、總Cr等,由于處置工藝簡單、設(shè)備陳舊,廢水中重金屬離子和COD濃度未能達(dá)標(biāo)排放。本文針對原有的電鍍廢水處工藝,再已有工藝設(shè)備根底上增加了膜生物反響器(MBR)處置工段,改造了廢水處置工藝,使廢水出水到達(dá)廣東省電鍍水污染物排放規(guī)范(DB44/1597-2015)有關(guān)請求,嚴(yán)守環(huán)境質(zhì)量底線。

 

  1、實(shí)驗(yàn)局部

 

  1.1 廢水水質(zhì)

 

  本項(xiàng)目工業(yè)園電鍍廠于2007年成立并運(yùn)轉(zhuǎn),產(chǎn)生的電鍍廢水水量為1200m3/d,水質(zhì)數(shù)據(jù)如表1所示。

 

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  1.2 工藝改造

 

  該廠原有的電鍍廢水處置工藝是根據(jù)《電鍍污染物排放規(guī)范》(GB21900-2008)和《廣東省水污染物排放限值》(DB4426-2001)一級A規(guī)范的較嚴(yán)者設(shè)計(jì),廢水處置工藝相對老舊且設(shè)備腐蝕比擬嚴(yán)重,運(yùn)轉(zhuǎn)不穩(wěn)定,曾經(jīng)不能順應(yīng)廣東省新的電鍍污染物排放規(guī)范《電鍍水污染物排放規(guī)范》(DB44/1597-2015),故需對原有工藝實(shí)施改造。

 

  改造過程為了控制本錢,充沛應(yīng)用已有的廢水處置工藝設(shè)備,改造計(jì)劃為在綜合反響池后添加混凝工段,并將砂濾池改造為沉淀池,由于出水水質(zhì)中COD偏高,在沉淀池后增加MBR處置工段。改造前后電鍍廢水處置工藝流程如圖1所示。

 

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  1.3 工藝參數(shù)

 

  經(jīng)過對混凝-MBR等工段實(shí)施小試,研討混凝段絮凝劑的投加量、MBR的水力停留時(shí)間及其超濾膜透過率等影響要素,探究改造工藝相關(guān)參數(shù)和該工藝的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性。

 

  2、結(jié)果與討論

 

  2.1 改造工藝剖析

 

  依據(jù)電鍍廢水處置廠6個(gè)月的運(yùn)營數(shù)據(jù),原廢水處置工藝長期穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的水質(zhì)如2表所示。從表2中能夠看出,原廢水處置工藝中Cu2+Ni2+、總Cr、CODcr均難以達(dá)標(biāo)排放,特別是出水中殘留的Cr6+均勻到達(dá)1.8mg/L,超標(biāo)較嚴(yán)重。究其緣由為相對分散且細(xì)小的Cr(OH)3沉淀顆粒了透過砂濾池,造成其別離效果不佳。

 

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  針對廢水處置的現(xiàn)狀,在綜合反響池后增加絮凝池,經(jīng)過投加高分子絮凝劑實(shí)施混凝沉淀,廢水中的Cr(OH)3、Cu(OH)2Ni(OH)2等經(jīng)過吸附架橋和沉淀網(wǎng)捕作用,可構(gòu)成較大的絮體,提升處置效率。廢水進(jìn)入MBR工段后,MBR池中的活性污泥對重金屬離子有一定的吸附才能,活性污泥中的微生物對有機(jī)物有較好的去除效果,且由于MBR中的超濾膜能攔截殘留的細(xì)小絮體和沉淀物,可進(jìn)一步去除廢水中的重金屬離子和有機(jī)物,從而確保廢水達(dá)標(biāo)排放。

 

  2.2 混凝劑投加量對出水水質(zhì)的影響

 

  投加石灰調(diào)整混凝池液pH8~9,然后固定投加聚合氯化鋁(PAC)25mg/L,改動(dòng)聚丙烯酰胺(PAM)投加量,研討其對重金屬離子的去除影響,肯定混凝劑最佳投加量,結(jié)果如圖2所示。能夠看出,當(dāng)PAM投加量達(dá)65mg/L時(shí),沉淀池出水中Cu2+Ni2+含量為0.48mg/L0.42mg/L,已能滿足廣東省中央規(guī)范《電鍍水污染物排放規(guī)范》(DB44/1597-2015)中有關(guān)的濃度排放限值,而總Cr濃度為0.81mg/L,還不能達(dá)標(biāo)排放。主要緣由是高分子混凝劑PACPAMCu2+Ni2+構(gòu)成的絮體狀沉淀物具備吸附架橋作用從而可較好的在沉淀池中實(shí)施沉淀,因而對鎳離子和銅離子有較好的去除效果。總Cr構(gòu)成的絮狀沉淀物既分散又細(xì)小,參加絮凝劑后,起到了一定的去除效果,但出水中總Cr依然超標(biāo),主要由以難以沉降的細(xì)小Cr絮體沉淀物惹起,因而需在混凝工段后增加MBR工藝,繼續(xù)處置該污染物。

 

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  2.3 MBR水力停留時(shí)間對出水水質(zhì)的影響

 

  MBR工藝本質(zhì)上是活性污泥法與膜技術(shù)分離的一種廢水處置技術(shù),既發(fā)揮活性污泥的吸附和降解功用,又應(yīng)用了膜技術(shù)的別離才能?;钚晕勰嗵幹弥亟饘購U水機(jī)理較復(fù)雜,通常以為活性污泥對重金屬的作用包括沉淀、吸附和胞內(nèi)吸附等?;钚晕勰嗟膶χ亟饘匐x子的吸附效果與水力停留時(shí)間關(guān)系親密,停留時(shí)間越長,活性污泥對重金屬離子的吸附效果越好。經(jīng)過調(diào)整廢水進(jìn)水流量,改動(dòng)廢水在MBR中的停留時(shí)間,經(jīng)過測定上清液中重金屬離子濃度,研討廢水在MBR工段的最佳停留時(shí)間。設(shè)定廢水停留時(shí)間分別為2h、4h6h、8h10h12h,測試結(jié)果如圖3所示。能夠看出,當(dāng)停留時(shí)間為2h,出水中Cu2+濃度為0.48mg/L、Ni2+濃度為0.42mg/L、總Cr濃度0.81mg/L,去除效果有限。當(dāng)停留時(shí)間為6h,出水中Cu2+濃度為0.33mg/L、Ni2+濃度為0.32mg/L、總Cr濃度0.41mg/L,出水中各項(xiàng)重金屬離子濃度均契合DB44/1597-2015中的有關(guān)限值。進(jìn)一步延長停留時(shí)間,去除效果增加遲緩,但對MBR的建立范圍請求更高,會(huì)增加投資本錢,影響經(jīng)濟(jì)性。

 

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  2.4 MBR超濾膜透過率對出水水質(zhì)的影響

 

  MBR0.05μm厚度的超濾膜能較好的攔截經(jīng)混凝沉淀后的懸浮絮狀顆粒物。電鍍廢水經(jīng)綜合反響、混凝沉淀后,廢水中Ni2+、Cu2+、總Cr等污染物的含量分別為0.33mg/L,0.32mg/L0.41mg/L。采用聚酰胺材質(zhì)的簾式中控纖維超濾膜組件,控制壓力為0.25MPa,調(diào)整出水流量使濾液透過率分別為0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9,探究最佳的透過率。不同透過率下的金屬離子濃度如圖4所示。能夠看出,濾液透過率越低則出水水質(zhì)越好,當(dāng)透過率為0.7時(shí),Ni2+、Cu2+、總Cr等污染物依然有一個(gè)較好的去除效果,出水中Ni2+濃度為0.255mg/L、Cu2+濃度為0.27mg/L、總Cr濃度為0.328mg/L,由于濃度積常數(shù)的緣由,出水中有游離態(tài)的Ni2+、Cu2+存在。

 

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  超濾膜對細(xì)小的重金屬沉淀顆粒物有較好的攔截作用,對Ni2+、Cu2+去除率分別為20.31%19.09%,總Cr也有20%的去除率。當(dāng)透過率為0.80.9時(shí),從實(shí)驗(yàn)結(jié)果來看其出水水質(zhì)依然較好,但過高的透過率會(huì)造成UF膜呈現(xiàn)嚴(yán)重的濃差極化現(xiàn)象,加快膜的老化,加快超濾膜的改換速率,提升廢水處置本錢。

 

  3、結(jié)果比照

 

  本項(xiàng)目屬于珠三角現(xiàn)有項(xiàng)目,自201291日前環(huán)境影響評價(jià)文件取得批準(zhǔn)。經(jīng)過對工藝改造及其對混凝工段和水力停留時(shí)間的研討,使其出水水質(zhì)到達(dá)廣東省中央規(guī)范《電鍍水污染物排放規(guī)范》(DB44/1597-2015)中污染物的排放限值。詳細(xì)出水水質(zhì)如表3所示。從表3可看出,該改造工藝的出水水質(zhì)能較好滿足廢水排放規(guī)范請求,工藝技術(shù)可行。

 

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  4、經(jīng)濟(jì)效益剖析

 

  該改造工藝運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用主要包括電費(fèi)、試劑費(fèi)、超濾膜改換費(fèi)用、膜清洗費(fèi)用等,按單位體積廢水處置本錢計(jì)算其經(jīng)濟(jì)性。其中,系統(tǒng)總裝機(jī)功率600kW,耗電量1496.8kWh/d,單位水量耗電指標(biāo)1.248kWh/m3,電費(fèi)單價(jià)0.8/kWh,則電費(fèi)本錢0.9984/m3。項(xiàng)目人工定員8人,人員月工資為3600元,則人員工資本錢0.8/m3。試劑耗費(fèi)包括石灰、PAM、PAC、NaClO等,相應(yīng)費(fèi)用合計(jì)686.06/d,試劑費(fèi)本錢0.57/m3。依據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù),超濾膜的改換及清洗費(fèi)用按0.21/m3計(jì)。則可計(jì)算電鍍廢水處置運(yùn)轉(zhuǎn)本錢2.58/m3。同時(shí)思索儉省了砂濾池運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù)本錢0.2/t,則改造工藝運(yùn)轉(zhuǎn)總本錢增加2.38/t,該工藝經(jīng)改造后經(jīng)濟(jì)、技術(shù)可行。

 

  5、結(jié)論

 

  (1)充沛應(yīng)用電鍍工業(yè)廢水處廠原有工藝,采用混凝沉淀-MBR工藝替代沙濾工段,改造后出水滿足廣東省中央規(guī)范《電鍍水污染物排放規(guī)范》(DB44/1597-2015)中污染物的排放限值,改造工藝從技術(shù)角度可行。

 

  (2)對原有工藝實(shí)施改造后,廢水處置的運(yùn)營本錢為2.58/t,相較于原工藝增加2.38/t,技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性較好。