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江蘇銘盛環(huán)境

煤化工廢水處理的水解酸化+生化A/O工藝 黑河廢水處理公司

文章出處:未知發(fā)表時間:2022-01-25 14:10:54


圖片1 

  廢水的處置與應用是現(xiàn)階段煤化工產(chǎn)業(yè)開展面臨的嚴重環(huán)保問題為滿足2015年環(huán)保部在《現(xiàn)代煤化工建立項目環(huán)境準入條件》中提出的請求,2016年以來取得環(huán)保部環(huán)評批復的煤化工項目多數(shù)選擇高濃鹽水分質(zhì)結晶技術處置煤化工廢水。近年來,以煤為原料制取自然氣的項目多選用碎煤加壓氣化工藝,而碎煤加壓氣化所產(chǎn)生的廢水含酚高、氨氮高、可生化性低,成為限制這一工藝應用的瓶頸之一。中國海洋石油集團有限公司擬在山西大同建立40m3/a煤制氣項目,為了考證碎煤加壓氣化工業(yè)廢水處工藝計劃的可行性,調(diào)查碎煤加壓氣化廢水污染物的降解過程,中海油大同煤制氣項目組在內(nèi)蒙古某煤氣化公司廠內(nèi)設計建立了一套廢水負荷為3m3/h的實驗設備,采用水解酸化+生化A/O工藝來處置酚氨回收后的碎煤加壓氣化廢水,并經(jīng)過一系列實驗來調(diào)查廢水中污染物降解效果。

 

  1、實驗

 

  1.1 實驗設備

 

  依照進水COD質(zhì)量濃度3500mg/L設計廢水處置才能為3m3/h實驗設備,廢水處置實驗設備流程表示圖見圖1。其中:水解酸化池有效池容為75m3,設計停留時間25h;A(缺氧池)有效池容為90m3,設計停留時間30h;O(好氧池)有效池容為180m3,設計停留時間60h。水解酸化池從末端設置污泥回流和混合液回流到水解酸化池前端,O池設置污泥回流和混合液回流到A池。

 

圖片33 

  1.2 實驗資料

 

  實驗用廢水引自內(nèi)蒙古某煤氣化公司酚氨回收后的碎煤加壓氣化廢水。典型的參數(shù)如下:COD質(zhì)量濃度1580mg/L~3910mg/L、總酚質(zhì)量濃度350mg/L~550mg/L、氨氮質(zhì)量濃度80mg/L~210mg/L、總氮質(zhì)量濃度150mg/L~450mg/L

 

  為了堅持實驗進水的穩(wěn)定,從廢水處置廠的綜合調(diào)理池取水,并在實驗設備的入口設置緩沖池,使實驗設備接入廢水的COD質(zhì)量濃度維持在2500mg/L~2700mg/L。

 

  1.3 污泥接種

 

  水解酸化池的污泥,采用廢水處置廠的上流式厭氧污泥床(UASB)設備的厭氧污泥實施接種;生化A/O池的污泥,采用廢水處置廠的生化A/O池剩余污泥實施接種。

 

  維持水解酸化池的pH6以下,用于控制甲烷菌的生長,A池的溶解氧(D0)質(zhì)量濃度控制在0.2mg/L以內(nèi),0池的DO質(zhì)量濃度控制在4mg/L~5mg/L。

 

  污泥接種后,水解酸化池和生化A/O池運轉3個月,活性污泥充沛順應了廢水的特性。污泥生長旺盛,特征菌團豐滿、強健、有生機。

 

  污泥接種馴化期間,實驗設備進水量在3m3/h,水解酸化混合液回流量在8m3/h,A/O池的混合液回流量在9m3/h,A/O池內(nèi)的混合液懸浮固體(MLSS)質(zhì)量濃度到達3500mg/L以上,污泥培育完成,實施實驗。

 

  1.4 實驗辦法

 

  1.4.1 停留時間變化對水解酸化過程的影響

 

  有效池容不變的狀況下,經(jīng)過改動設備進水的負荷,改動水解酸化池水力停留時間,經(jīng)過剖析水解酸化池出水的COD來調(diào)查水解酸化過程。

 

  1.4.2 停留時間對A/O生化過程的影響

 

  堅持水解酸化池進水水質(zhì)平穩(wěn),進水量在4.0m3/h穩(wěn)定運轉,在水解酸化池出水進入A/O池前增加旁路,用于調(diào)理A/O池進水量。經(jīng)過改動A/O池的進水負荷,改動A/O池的水力停留時間,經(jīng)過剖析A/O池出水COD來調(diào)查生化降解過程。

 

  1.4.3 混合液回流量對氨氮、總氮降解的影響

 

  維持水解酸化池和A/O池進水水質(zhì)平穩(wěn),進水負荷在3m3/h下穩(wěn)定運轉。經(jīng)過改動A/O設備的混合液回流量,剖析A/O池進水和出水的氨氮、總氮來調(diào)查生化處置效果。

 

  1.5 剖析辦法

 

  剖析辦法參照《水和廢水檢測剖析辦法》(第四版),COD:重鋸酸鉀規(guī)范法;氨氮:納氏試劑分光光度法;總氮:過硫酸鉀氧化紫外分光光度法。

 

  2、結果與討論

 

  2.1 停留時間變化對水解酸化過程的影響

 

  堅持水解酸化池進水水質(zhì)平穩(wěn),經(jīng)過調(diào)理水解酸化池的進水負荷來調(diào)理停留時間,調(diào)查水解酸化池水力停留時間與進、出水COD的關系,結果見表1。

 

圖片34 

  由表1可知,維持進水水質(zhì)平穩(wěn)的狀況下,當水力停留時間超越19.2h,出水COD開端降落,當停留時間高于22.7h,出水COD降落的明顯,闡明被降解的污染物較多;當水力停留時間超越35.7h,COD降解效果逐步趨緩,闡明污染物降解過程有水解段、產(chǎn)酸段,因而,水解酸化池較適宜的水力停留時間在22.7h~35.7h。

 

  2.2 停留時間變化對A/O生化過程的影響

 

  維持水解酸化池運轉狀態(tài)不變,堅持A/O生化池進水水質(zhì)平穩(wěn),經(jīng)過調(diào)理生化A/O池的進水負荷來調(diào)理水力停留時間,調(diào)查A/O池水力停留時間與進、出水COD的關系,結果見表2

 

圖片35 

  由表2可知,隨著停留時間的增加,生化A/O池出水的COD呈降落趨向,闡明可生化有機物的降解水平隨著停留時間增加而增加;當水力停留時間超越100h時,出水COD的質(zhì)量濃度能夠降到300mg/L左右;當停留時間超越12&6h以后,出水COD的降落趨向趨緩,闡明可生化有機物根本降解完成。

 

  2.3 混合液回流量對降解氨氮、總氮的影響

 

  維持水解酸化池、生化池進水水質(zhì)穩(wěn)定,進水負荷3m3/h。調(diào)整生化A/O池混合液回流量,調(diào)查生化A/O池混合液回流量與進、出水水質(zhì)結果見表3。

 

 

  由表3可知:(1)生化A/O池出水氨氮根本堅持不變,闡明在好氧過程中,氨氮被轉化為硝態(tài)氮的過程比擬徹底。(2)生化A/O池出水總氮隨回流量的增加而降低,但當混合液回流量超越10m3/h時,出水總氮降落趨向遲緩,闡明在足夠碳源和活性污泥存在下,硝化和反硝化反響較快,因此在前置反硝化的流程中,回流量為限制總氮去除率的主要要素。混合液回流量在10m3/h以上,也就是回流比(混合液回流量/進水量)3.3倍以上,A/O池出水的總氮降落比擬遲緩,因而維持3倍左右的回流比,既能夠最大限度地消解總氮,又能取得比擬經(jīng)濟的運轉本錢。

 

  3、結論

 

  3.1 針對碎煤加壓氣化酚氨回收后廢水,水解酸化池較適宜的水力停留時間在22.7h~35.7h。

 

  3.2 隨著水力停留時間增加,生化A/O池的出水水質(zhì)逐漸變好。當水力停留時間超越100h,出水COD質(zhì)量濃度可降低到300mg/L左右;當水力停留時間超越128.6h,增加停留時間對生化A/O過程降解有機物的優(yōu)勢不再明顯。

 

  3.3 生化A/O池的混合液回流比對出水的總氮影響較大,維持3倍左右的回流比,不只可以較好地完成硝化、反硝化過程,還能取得較經(jīng)濟的運轉本錢。

 


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