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氨基酸生產(chǎn)工業(yè)廢水的生化處理工藝 芒市廢水處理公司

文章出處:未知發(fā)表時(shí)間:2022-02-17 13:27:29


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  氨基酸在生產(chǎn)發(fā)酵過(guò)程中產(chǎn)生高濃度和低濃度2種廢水。高濃度廢水主要是氨基酸母液和洗膜廢水,該廢水COD濃度高、含鹽量高,水量較小,鹽分主要為硫酸銨或氯化銨,氨氮濃度每升以至到達(dá)幾千至幾萬(wàn)毫克。低濃度廢水主要包括刷罐水、二次冷凝水和車間清洗水,低濃度廢水含鹽量和污染物濃度較低,水量為母液的35倍。經(jīng)過(guò)對(duì)氨基酸廢水組分剖析,鹽分高和高氨氮成為氨基酸工業(yè)廢水處的難點(diǎn)。

 

  目前國(guó)內(nèi)外對(duì)該類廢水的處置主要努力于氨基酸的回收和綜合應(yīng)用,主要包括膜別離法、生物法、氨基酸廢水的資源化應(yīng)用。

 

  (1)膜別離法

 

  現(xiàn)有的膜別離技術(shù)曾經(jīng)大范圍應(yīng)用,如微濾、反浸透、超濾、納濾、電滲析、浸透蒸發(fā)、液膜等。膜工藝的應(yīng)用遇到的障礙有投資運(yùn)轉(zhuǎn)本錢高,易梗塞,請(qǐng)求高程度的預(yù)處置和定期的化學(xué)清洗以及濃縮物的處置問(wèn)題。

 

  (2)生物法

 

  生物法是應(yīng)用微生物的生命活動(dòng)降解代謝有機(jī)物為無(wú)機(jī)物來(lái)處置廢水的辦法。生物法處置廢水具有無(wú)二次污染、處置才能大、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用低、能耗小等優(yōu)點(diǎn),但是氨基酸廢水中含有的高鹽分如氯離子等抑止微生物的正常生長(zhǎng)繁衍。通常需求對(duì)這些無(wú)機(jī)鹽類實(shí)施濃縮回收,再實(shí)施生物處置。

 

  (3)氨基酸發(fā)酵廢液的資源化應(yīng)用

 

  發(fā)酵廢液指的是氨基酸生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)酵液經(jīng)沉降、膜過(guò)濾等方式提取氨基酸后排放的廢液。這些廢液中含有很多珍貴的資源,氨基酸菌體、蛋白質(zhì)等固體物質(zhì)懸浮物,無(wú)機(jī)鹽、有機(jī)酸及復(fù)原糖等。當(dāng)前國(guó)內(nèi)采用較多的資源化應(yīng)用辦法有:提取菌體蛋白后生產(chǎn)有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥,生產(chǎn)飼料酵母蛋白后回收硫酸銨生產(chǎn)有機(jī)無(wú)機(jī)肥及生產(chǎn)家禽飼料添加劑等。

 

  某生化公司主要以發(fā)酵法生產(chǎn)檸檬酸、賴氨酸、味精、酵母、淀粉糖等產(chǎn)品,生產(chǎn)車間主要有賴氨酸、丙氨酸、蘇氨酸等,為該生化廠區(qū)配套一座廢水處置量為5000m3/d的污水廠。經(jīng)過(guò)多級(jí)內(nèi)循環(huán)厭氧反響器(multi-internal circulation,MIC)和高塔式內(nèi)循環(huán)活性污泥好氧反響器(high tower internal circu-lating activated sludge aerobic reactorHTO)組合工藝處置車間的氨基酸廢水,經(jīng)過(guò)50d左右的調(diào)試,最終出水到達(dá)污水排入城鎮(zhèn)下水道C級(jí)水質(zhì)規(guī)范。

 

  1、氨基酸廢水設(shè)計(jì)水質(zhì)與排放請(qǐng)求

 

  廢水設(shè)計(jì)水質(zhì)及CJ343—2010C級(jí)規(guī)范見表1。

 

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  2、工藝選擇及其特性

 

  2.1 工藝選擇

 

  由于氨基酸廢水COD、氨氮濃度高,單獨(dú)運(yùn)用厭氧或者好氧生物處置很難到達(dá)發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放請(qǐng)求。分離氨基酸廢水水質(zhì)和相關(guān)研討,決議采用機(jī)械式蒸汽再緊縮技術(shù)(mechanical vapor recompression,MVR)預(yù)處置搜集廢水中的無(wú)機(jī)鹽類,厭氧局部采用MIC厭氧反響器去除廢水中大局部有機(jī)物,產(chǎn)生的沼氣供鍋爐熄滅運(yùn)用,好氧局部采用HTO好氧反響器去除剩余的有機(jī)物和大局部氨氮。

 

  2.2 工藝特性

 

  2.2.1 MIC多級(jí)內(nèi)循環(huán)厭氧反響器

 

  MIC反響器是在上流式厭氧污泥床反響器(UASB)的根底上,經(jīng)過(guò)自主創(chuàng)新開展起來(lái)的第三代反響器。MIC反響器在IC反響器的根底上實(shí)施了改良,取消了IC反響器的外循環(huán)安裝,降低了項(xiàng)目投資。

 

  MIC反響器在實(shí)踐工程項(xiàng)目中不時(shí)改良,自主設(shè)計(jì)、裝置,經(jīng)過(guò)50d的調(diào)試,反響器內(nèi)的顆粒污泥已根本順應(yīng)該廢水,COD去除率到達(dá)90%。其構(gòu)造如圖1所示。

 

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  2.2.2 HTO高塔式好氧反響器

 

  HTO好氧反響器是一種氣提式內(nèi)循環(huán)反響器。廢水由底部進(jìn)入反響器缺氧區(qū)平均進(jìn)水,反響器內(nèi)導(dǎo)流筒底部開孔,曝氣頭裝置于導(dǎo)流筒中并完整吞沒(méi),曝氣時(shí)導(dǎo)流筒內(nèi)氣泡上升構(gòu)成密度差將導(dǎo)流筒底部的廢水提升至好氧區(qū),底部廢水不時(shí)向好氧區(qū)提升,頂部泥水混合液由導(dǎo)流筒外部向缺氧區(qū)挪動(dòng),在HTO反響器內(nèi)構(gòu)成一個(gè)個(gè)內(nèi)循環(huán)。高塔式好氧反響器的創(chuàng)新點(diǎn)在于一個(gè)塔內(nèi)存在缺氧區(qū)和好氧區(qū),完成同步硝化反硝化,大大減少了構(gòu)筑物占空中積。高塔式好氧反響器工作單元如圖2所示。

 

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  3、工藝流程及主要構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù)

 

  3.1 工藝流程

 

  廢水處置工藝流程如圖3所示。氨基酸高濃度生產(chǎn)車間廢水經(jīng)過(guò)MVR預(yù)處置,低濃度廢水直接進(jìn)入污水廠調(diào)理罐,實(shí)施水質(zhì)、水量的調(diào)理,并在調(diào)理罐對(duì)廢水實(shí)施升溫,經(jīng)過(guò)厭氧進(jìn)水泵廢水進(jìn)入MIC厭氧反響器。在厭氧塔內(nèi)去除廢水中的大局部有機(jī)物,厭氧出水COD穩(wěn)定在500700mg/L,MICCOD容積負(fù)荷為67kg/(m3·d)。厭氧出水進(jìn)入配水塔,為2個(gè)HTO好氧塔平均配水。HTO好氧反響器進(jìn)一步去除廢水中的COD和大局部氨氮,好氧塔出水COD130mg/L左右,去除率80%以上,氨氮1020mg/L,去除率95%左右。HTO好氧塔出水進(jìn)入二沉池實(shí)施泥水別離,二沉池污泥實(shí)施回流,保證好氧塔污泥量,剩余污泥進(jìn)入污泥消化池,經(jīng)過(guò)厭氧消化后回流至調(diào)理罐,整個(gè)污水系統(tǒng)根本不產(chǎn)生污泥,板框壓濾機(jī)作為污泥處置備用計(jì)劃,氨氮吹脫塔也作為氨氮去除異常時(shí)備用計(jì)劃。

 

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  厭氧過(guò)程產(chǎn)生的沼氣進(jìn)入沼氣脫硫塔實(shí)施脫硫,經(jīng)脫硫后的沼氣通入穩(wěn)壓氣柜,保證供給沼氣壓力穩(wěn)定,沼氣進(jìn)入鍋爐熄滅,為車間和調(diào)理罐加熱升溫提供蒸汽。

 

  3.2 主要構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù)

 

  (1)調(diào)理罐:1座,尺寸20×20,有效容積5800m3,塔體內(nèi)部環(huán)氧樹脂防腐,外部油漆防腐。調(diào)理罐配有蒸汽加熱系統(tǒng),控制調(diào)理罐溫度(37±1)℃。

 

  (2)MIC厭氧反響器:1座,尺寸φ20×20,有效容積6000m3,塔體內(nèi)部環(huán)氧樹脂防腐,外部油漆防腐。水力停留時(shí)間24hCOD容積負(fù)荷6.6kg/(m3·d),在中溫條件下運(yùn)轉(zhuǎn)MIC厭氧反響器,COD去除率90%。MIC厭氧反響器內(nèi)部高1m處裝置32個(gè)高效布水盤,水流經(jīng)過(guò)布水盤后呈分散旋流狀態(tài),泥水充沛接觸混合。在塔體內(nèi)部高度1012m以及1618m處裝置兩級(jí)三相別離器。氣液混合物經(jīng)過(guò)上升管至塔頂?shù)?/span>4個(gè)別離包實(shí)施別離,別離后泥水經(jīng)回流管至厭氧塔底部,沼氣經(jīng)過(guò)脫硫塔脫硫。主要配套設(shè)備:厭氧進(jìn)水泵,3臺(tái)(兩用一備),qv=200m2/h,揚(yáng)程20m,功率P=30kW。

 

  (3)HTO好氧反響器:2座,尺寸φ20×20,有效容積5800m3,碳鋼內(nèi)部外表環(huán)氧樹脂防腐,外部油漆防腐。水力停留時(shí)間48h,COD容積負(fù)荷0.34kg/(m3·d),COD去除率80%。配套設(shè)備:型號(hào)D90-1.5離心式鼓風(fēng)機(jī)3臺(tái)(兩用一備),風(fēng)量90m3/min,風(fēng)壓49kPa,功率132kW。

 

  4、調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)和剖析

 

  4.1 MIC厭氧反響器的調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)

 

  接種污泥是顆粒污泥和厭氧消化泥。顆粒污泥粒徑1.2mm左右,含水率80%,來(lái)自某淀粉污水廠UASB反響器,總質(zhì)量約1000t;消化污泥,含水率75%,總質(zhì)量約500t。污泥加完之后,開端用蒸汽對(duì)調(diào)理罐實(shí)施升溫,每天升溫23℃,從18℃升到38℃,用時(shí)10d。氨基酸廢水有機(jī)氮濃度高,有機(jī)氮氨化后厭氧出水氨氮濃度到達(dá)400mg/L左右,對(duì)COD的去除率簡(jiǎn)直沒(méi)有影響,pH則呈現(xiàn)小的動(dòng)搖,在厭氧反響器的緩沖作用下,pH又逐步恢復(fù)至78。

 

  污泥順應(yīng)期,應(yīng)用厭氧出水回流至調(diào)理罐,控制厭氧塔進(jìn)水COD不高于5000mg/L,厭氧塔COD容積負(fù)荷小于2kg/(m3·d)。啟動(dòng)5d左右,沼氣水封罐聽到氣泡聲音,闡明厭氧塔曾經(jīng)產(chǎn)生沼氣。當(dāng)厭氧塔COD去除率穩(wěn)定在80%以上時(shí),污泥馴化完成。

 

  負(fù)荷提升期,逐漸提升厭氧塔容積負(fù)荷,每次提升負(fù)荷不超越20%,直至COD容積負(fù)荷穩(wěn)定在67kg/(m3·d)。當(dāng)COD容積負(fù)荷提升到89kg/(m3·d)時(shí),由于氨基酸廢水有機(jī)氮濃度高,水解酸化和有機(jī)氮的氨化過(guò)程實(shí)施得較快,造成反響器NH3-N過(guò)高,pH升至8VFA升到15mmol/L,反響器緩沖才能需求1周左右才干將pH調(diào)整至正常,所以將反響器COD容積負(fù)荷穩(wěn)定在67kg/(m3·d),保證厭氧塔的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。

 

  經(jīng)過(guò)1個(gè)多月的調(diào)試,厭氧塔出水COD穩(wěn)定在600mg/L左右,COD去除率到達(dá)90%,揮發(fā)性脂肪酸VFA低于5mmol/L。穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)后厭氧塔進(jìn)出水COD與去除率變化曲線如圖4所示。

 

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  由圖4能夠看出,COD去除率堅(jiān)持在85%95%,中間呈現(xiàn)水質(zhì)動(dòng)搖較大,出水COD仍然可以穩(wěn)定在1000mg/L以內(nèi)。

 

  4.2 HTO好氧反響器的調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)

 

  向每個(gè)好氧塔內(nèi)各投加含水率為98%的活性污泥300t,引進(jìn)厭氧出水,待吞沒(méi)曝氣頭后,開啟風(fēng)機(jī)悶曝實(shí)施配菌。待好氧塔溶解氧到達(dá)24mg/L,繼續(xù)引進(jìn)厭氧塔出水,每天進(jìn)水1000m3左右,同時(shí)開啟污泥回流泵,實(shí)施留泥。依照此方式,直至好氧塔SV30穩(wěn)定在30%35%。HTO運(yùn)轉(zhuǎn)了1個(gè)多月,硝化菌優(yōu)勢(shì)菌群逐步繁衍后,開端呈現(xiàn)pH持續(xù)降低的現(xiàn)象,即硝化反響過(guò)程產(chǎn)生了H+。

 

  經(jīng)過(guò)補(bǔ)充調(diào)理罐廢水至好氧塔提供反硝化所需碳源,pH逐步上升至正常值7左右,在1個(gè)塔內(nèi)完成AO法反響過(guò)程。HTO調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)期間COD濃度和去除率變化曲線見圖5。

 

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  由圖5可知,HTO出水COD根本在150mg/L左右,去除率到達(dá)80%HTO對(duì)氨氮的去除率變化曲線如圖6所示。

 

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  由圖6可知,繁衍硝化菌大約用了30多天,隨著系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn),氨氮濃度進(jìn)一步降低,去除率到達(dá)95%實(shí)施有效的反硝化所需碳氮比(C/N)≥3.5,從超越管為好氧塔補(bǔ)充AO反響過(guò)程所需碳源。

 

  4.3 系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況

 

  經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的調(diào)試,出水已根本穩(wěn)定,出水COD、BOD5、NH3-N、SS分別降至120、4025、45mg/L以下。詳細(xì)污水處置狀況見表2。

 

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  對(duì)照表1可知,二沉池出水水質(zhì)到達(dá)CJ343—2010C級(jí)規(guī)范。

 

  5、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用

 

  此污水處置系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用1.96/m3,其中電費(fèi)1.26/m3,藥劑費(fèi)0.52/m3,人工費(fèi)0.18/m3。系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)1年暫未產(chǎn)生過(guò)多的剩余污泥,所以板框壓濾機(jī)尚未運(yùn)用。MIC厭氧反響器產(chǎn)沼氣量為1500018000m3/d,經(jīng)過(guò)脫硫后用于鍋爐熄滅產(chǎn)蒸汽,具有可觀的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

 

  6、結(jié)論

 

  (1)采用MIC厭氧反響器和HTO好氧反響工藝處置氨基酸廢水是可行的,在去除有機(jī)物的同時(shí),滿足氨氮去除的請(qǐng)求,出水水質(zhì)到達(dá)CJ343—2010C級(jí)規(guī)范。

 

  (2)采用機(jī)械式蒸汽再緊縮技術(shù)預(yù)處置氨基酸生產(chǎn)車間高濃度廢水,大大減少了氨基酸廢水中的生物抑止物質(zhì)和鹽分,保證了厭氧和好氧生物處置的順利實(shí)施。

 

  (3)剩余污泥經(jīng)過(guò)厭氧消化后回流至調(diào)理罐,保證了MIC厭氧反響器的污泥量,整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)1年多,完成了剩余污泥零排放,板框壓濾機(jī)作為污泥處置備用計(jì)劃。