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鍍錫鈍化工業(yè)廢水處理技術(shù) 周口廢水處理公司

文章出處:未知發(fā)表時(shí)間:2022-03-26 13:54:20

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  鍍錫線鈍化工序需運(yùn)用重鉻酸鈉溶液,為減少鍍錫板黑灰缺陷及鍍錫板上殘留Cr6+的含量,鈍化后需大量的清水實(shí)施沖洗,沖洗廢水中含有大量的Cr6+,是一種高毒性的物質(zhì),其毒性為Cr3+100倍,是電鍍行業(yè)主要污染物之一。

 

  復(fù)原沉淀法處置含鉻廢水是一種應(yīng)用恰當(dāng)?shù)膹?fù)原劑將Cr6+復(fù)原為Cr3+,然后在堿性條件下使Cr3+發(fā)作沉淀而去除的工藝,該技術(shù)工藝簡(jiǎn)單,本錢低,80%以上含鉻廢水處置均采用此辦法。衡水某廠鍍錫線鈍化產(chǎn)生的含鉻廢水采用復(fù)原沉淀法處置,固然出水Cr6+可以到達(dá)排放規(guī)范,但存在藥劑投加量大,鉻泥產(chǎn)量大的問題,鉻泥屬于風(fēng)險(xiǎn)廢物,需交由資質(zhì)部門處置,處置本錢高。本文經(jīng)過深化研討問題產(chǎn)生的緣由,提出優(yōu)化處理計(jì)劃,降低系統(tǒng)加藥量,并完成鉻泥減量化。

 

  1、原含鉻工業(yè)廢水處理工藝概略

 

  該廠鍍錫線含鉻廢水產(chǎn)量約100m3/d,廢水中Cr6+含量約100mg/L,處置工藝采用連續(xù)式二級(jí)復(fù)原沉淀工藝,其工藝流程如圖1所示。

 

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  廢水首先進(jìn)入調(diào)理池調(diào)理水量,然后經(jīng)過潛水泵連續(xù)泵入后序反響系統(tǒng)。復(fù)原池分為兩級(jí),均設(shè)置機(jī)械攪拌安裝,一級(jí)復(fù)原池內(nèi)投加HCl調(diào)理pH,運(yùn)用復(fù)原劑NaHSO3在適宜的pH下將Cr6+復(fù)原,該池進(jìn)水點(diǎn)和加藥點(diǎn)均位于池體上方。藥劑在一級(jí)復(fù)原池內(nèi)混合后進(jìn)入二級(jí)復(fù)原池充沛反響,然后進(jìn)入調(diào)堿凝聚池,該池設(shè)有機(jī)械攪拌,投加Ca(OH)2溶液調(diào)理pH至堿性,使Cr3+構(gòu)成沉淀,同時(shí)投加PACPAM,使沉淀凝聚增大,易于沉降,該池的加藥點(diǎn)位于池體上方。經(jīng)過調(diào)堿凝聚后,廢水進(jìn)入沉淀池,池內(nèi)設(shè)置有斜管填料,廢水在沉淀池內(nèi)完成泥水別離,上清液達(dá)標(biāo)排放,污泥進(jìn)入板框壓濾機(jī)實(shí)施污泥脫水,產(chǎn)生危廢鉻泥,脫出水返回調(diào)理池實(shí)施二次處置,工藝主要運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)見表1。

 

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  該工藝運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,出水Cr6+和總Cr雖能到達(dá)《電鍍污染物排放規(guī)范》(GB21900-2008)的排放規(guī)范,但產(chǎn)生的危廢鉻泥量高,藥劑投加量大,需求實(shí)施優(yōu)化,以降低運(yùn)轉(zhuǎn)本錢。

 

  2、工藝診斷

 

  2.1 工藝運(yùn)轉(zhuǎn)剖析

 

  藥劑的投加量與工藝的運(yùn)轉(zhuǎn)方式和運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)控制親密相關(guān)。經(jīng)過系統(tǒng)診斷,本處置工藝主要有以下幾個(gè)方面的缺乏:

 

  (1)連續(xù)式運(yùn)轉(zhuǎn)下藥劑投加偏向大。

 

  在連續(xù)式的運(yùn)轉(zhuǎn)條件下,藥劑需求連續(xù)投加,由于現(xiàn)場(chǎng)管理和設(shè)備計(jì)量問題,藥劑的投加大多靠人工控制,也不能跟據(jù)進(jìn)水狀況及時(shí)實(shí)施調(diào)整,為了保證出水可以達(dá)標(biāo),藥劑普通都是遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)量連續(xù)投加,造成大量藥劑糜費(fèi),這是形成加藥量大的主要緣由。

 

  (2)一級(jí)復(fù)原池和調(diào)堿凝聚池存在短流現(xiàn)象。

 

  兩池的出水和加藥點(diǎn)均位于反響池上部,構(gòu)成了上進(jìn)上出的短流現(xiàn)象,即藥劑和廢水不能在反響器內(nèi)充沛混合反響即流向了下一個(gè)環(huán)節(jié),造成反響不充沛,大量藥劑被無效運(yùn)用。

 

  (3)pH控制不精確。

 

  HClCa(OH)2投加點(diǎn)與pH計(jì)的裝置點(diǎn)均位于反響池上方,由于加藥點(diǎn)左近,藥劑和廢水混合不平均,會(huì)造成測(cè)定值呈現(xiàn)較大偏向。

 

  (4)PACPAM同池內(nèi)同時(shí)投加,影響凝聚沉淀效果。

 

  PAC主要作用是中和電荷,使膠體脫穩(wěn)構(gòu)成細(xì)小絮體,PAM主要作用是將脫穩(wěn)的細(xì)小絮體架橋吸附,逐步構(gòu)成更大的絮凝體,有利于沉淀。假如兩種藥劑在同池內(nèi)同時(shí)投加,其作用會(huì)遭到影響,增加藥劑投加量。

 

  2.2 鉻泥產(chǎn)生剖析

 

  為了弄分明鉻泥成分的來源途徑,對(duì)鉻泥主要成分實(shí)施剖析,以找出對(duì)鉻泥產(chǎn)量奉獻(xiàn)較大的環(huán)節(jié),有的放矢,鉻泥主要成分剖析結(jié)果如表2、圖2所示。

 

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  由圖2能夠看出,鉻泥中含量最高的元素是Ca、CrMg,主要以CaCO3、CaCr2O4、CaMg(CO3)2方式存在,其中Ca是主要成分。鉻泥中占比最大的CaCO3成分主要來源可能是在熟石灰制備過程中存在一局部Ca(OH)2與空氣中的CO2反響生成,最終Ca元素以CaCO3、CaCr2O4、CaMg(CO3)2等方式進(jìn)入鉻泥,造成了鉻泥產(chǎn)量增大。

 

  3、廢水處置工藝優(yōu)化

 

  3.1 工藝運(yùn)轉(zhuǎn)優(yōu)化

 

  (1)改連續(xù)式運(yùn)轉(zhuǎn)方式為半序批式。

 

  半序批式反響是指改工藝中的最關(guān)鍵的復(fù)原反響按序批式實(shí)施,后續(xù)反響仍按連續(xù)式實(shí)施。出水Cr6+能否可以達(dá)標(biāo),關(guān)鍵在于復(fù)原反響能否實(shí)施的完整。因而將廢水的復(fù)原過程按批次處置實(shí)施,經(jīng)過測(cè)定每個(gè)批次的水質(zhì)狀況來肯定該批次的藥劑投加量,運(yùn)轉(zhuǎn)管理請(qǐng)求低,可防止藥劑的過量投加。同時(shí)也可對(duì)每個(gè)批次復(fù)原池Cr6+單獨(dú)實(shí)施檢測(cè),保證出水達(dá)標(biāo)。

 

  (2)優(yōu)化加藥點(diǎn)設(shè)置,消弭短流。

 

  加藥點(diǎn)的設(shè)置應(yīng)該跟進(jìn)反響池進(jìn)出水的方向肯定,而且進(jìn)水和出水的位置應(yīng)該相反。關(guān)于下進(jìn)水,上出水的反響器,加藥點(diǎn)應(yīng)該設(shè)置在反響池下部;關(guān)于上進(jìn)水,下出水的反響池,加藥點(diǎn)應(yīng)該設(shè)置在反響池的上部。加藥點(diǎn)應(yīng)盡量遠(yuǎn)離出水口,這樣能避免短流,使藥劑與廢水充沛混合。

 

  (3)優(yōu)化控制參數(shù)。

 

  原處置工藝參數(shù)控制儀表的裝置位置和精度方面的緣由,造成控制參數(shù)不精確,因而需求改換并校準(zhǔn)pH計(jì),同時(shí)在復(fù)原池增加ORP計(jì),經(jīng)過ORP來準(zhǔn)確控制加藥量,并將儀表的裝置位置選在藥劑充沛混合區(qū)域。

 

  3.2 藥劑優(yōu)化

 

  (1)調(diào)堿劑優(yōu)化。

 

  經(jīng)過對(duì)鉻泥來源剖析可知,鉻泥中大量成分來源于調(diào)堿劑Ca(OH)2,Ca最終構(gòu)成的沉淀物是鉻泥的主要來源,因而將調(diào)堿劑改為NaOH,主要有以下優(yōu)勢(shì):NaOH反響后不會(huì)構(gòu)成沉淀,會(huì)以鹽的方式隨出水排放,不會(huì)殘留到污泥當(dāng)中去,可有效降低鉻泥產(chǎn)量;可運(yùn)用片堿制備,易溶解,溶于水后根本不產(chǎn)生懸浮物,不容易發(fā)作管道阻塞等問題。

 

  (2)PACPAM投加優(yōu)化。

 

  為充沛發(fā)揮PACPAM的作用,PACPAM分池先后投加,兩者的投加比例堅(jiān)持不變。

 

  (3)控制參數(shù)優(yōu)化。

 

  該工藝主要控制參數(shù)是復(fù)原池和調(diào)堿池的pH,保證復(fù)原和沉淀的最佳pH條件,經(jīng)過實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn),復(fù)原池的最佳pH23,調(diào)堿池pH89.2。另外復(fù)原池增加ORP控制,以指導(dǎo)復(fù)原劑的投加,最佳ORP220230mV。

 

  4、含鉻廢水處置工藝優(yōu)化結(jié)果

 

  4.1 優(yōu)化后的工藝

 

  優(yōu)化后的工藝采用了半序批式的運(yùn)轉(zhuǎn)方式,將復(fù)原池兼并,并加裝了ORP計(jì),底部加裝穿孔管曝氣,起到攪拌混勻作用;調(diào)堿反響、混凝和絮凝反響分池實(shí)施,提升反響效率;優(yōu)化了加藥點(diǎn)的布置,使廢水和藥劑上進(jìn)下出下進(jìn)上出,消弭了短流現(xiàn)象,藥劑反響愈加充沛;調(diào)堿劑調(diào)整為NaOH。

 

  廢水首先進(jìn)入調(diào)理池調(diào)理水量,然后泵入復(fù)原池,實(shí)施該批次的復(fù)原反響,反響完成后,從復(fù)原池泵入后續(xù)單元,依次實(shí)施調(diào)堿、混凝、絮凝和泥水別離。調(diào)堿池、混凝池和絮凝池的有效容積相同,均為復(fù)原池有效容積的1/2,保證后續(xù)反響充足的反響時(shí)間,優(yōu)化后的工藝流程見圖3。

 

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  優(yōu)化后主要運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)如表3所示。

 

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  4.2 優(yōu)化后的運(yùn)轉(zhuǎn)效果

 

  (1)出水指標(biāo)。經(jīng)過工藝優(yōu)化改造后,出水Cr6+和總Cr均勻值分別為0.1mg/L、0.52mg/L,且能穩(wěn)定到達(dá)《電鍍污染物排放規(guī)范》(GB21900-2008)中規(guī)則的Cr6+<0.2mg/L,總Cr<1.0mg/L的排放請(qǐng)求。

 

  (2)優(yōu)化前后的藥劑投加狀況。優(yōu)化前后對(duì)該工藝藥劑的耗費(fèi)量實(shí)施了統(tǒng)計(jì),計(jì)算出每月實(shí)踐的均勻藥劑運(yùn)用量,見表4。

 

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  從表4中能夠看出,改造前復(fù)原劑的投加量為2350kg/月,折合Cr6+NaHSO3質(zhì)量比約為17.8,大大超越了理論值13以及普通實(shí)踐用量145,闡明改造前關(guān)于復(fù)原劑的投加把握不準(zhǔn),形成了大量糜費(fèi),而改造后復(fù)原劑的用量降落了21.7%,降至1840kg/月,折合Cr6+NaHSO3質(zhì)量比約為16,較為合理,但是投加量還是略微偏大,緣由可能是由于應(yīng)用了穿孔管曝氣,對(duì)復(fù)原池的復(fù)原氣氛產(chǎn)生了一定影響,造成了NaHSO3對(duì)Cr6+的復(fù)原效果有所降落,使得復(fù)原劑的投加量略微偏大。

 

  將調(diào)堿劑由氫氧化鈣換成了氫氧化鈉,運(yùn)用量明顯減少,闡明改造后關(guān)于pH的控制愈加精準(zhǔn),加藥量控制愈加精確。

 

  PACPAM的投加量也有明顯的降落,投加比例(與處置水的質(zhì)量比)由約0.77‰0.072‰分別降落到0.47‰0.042‰,但PACPAM的投加比例根本堅(jiān)持101的關(guān)系不變。

 

  (3)優(yōu)化前后的鉻泥產(chǎn)量狀況。經(jīng)過數(shù)月對(duì)鉻泥產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì),改造前后鉻泥產(chǎn)量均勻分別為10t/月和3.9t/月,均勻降落了61%,鉻泥產(chǎn)量降落明顯。對(duì)優(yōu)化后的鉻泥主要成分剖析結(jié)果見表5。

 

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  優(yōu)化后Ca成分比例大幅降落,闡明改換調(diào)堿劑對(duì)鉻泥減量化奉獻(xiàn)明顯,同時(shí)Cr的比例有明顯的上升,這就對(duì)Cr起到了富集作用,愈加有利于鉻泥中Cr的資源化回收。

 

  4.3 優(yōu)化效益剖析

 

  經(jīng)過計(jì)算,每月儉省藥劑投入費(fèi)用約6200元。鉻泥產(chǎn)量由均勻10t/月降落至3.9t/月,依照鉻泥處置本錢5500/t計(jì)算,可節(jié)約鉻泥處置費(fèi)用33550/月,同時(shí)由于鉻泥量的大幅減少,污泥脫水的運(yùn)轉(zhuǎn)本錢以及鉻泥貯存本錢也會(huì)大幅降低。綜上所述,優(yōu)化后共計(jì)可節(jié)約處置費(fèi)用39750/月,折合47.7萬元/年。

 

  5、結(jié)論和倡議

 

  衡水某廠鍍錫線含鉻廢水復(fù)原沉淀法處置工藝存在的藥劑投加量大和鉻泥產(chǎn)量高的問題,經(jīng)過對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)方式、控制參數(shù)和藥劑選用的優(yōu)化,有效降低了藥劑耗費(fèi),鉻泥產(chǎn)量降落61%,儉省處置費(fèi)用47.7萬元/年。分離本次理論,提出以下幾點(diǎn)結(jié)論和倡議:

 

  (1)運(yùn)用Ca(OH)2作為工藝的調(diào)堿劑固然原料價(jià)錢廉價(jià),但會(huì)造成大量危廢鉻泥的產(chǎn)生而增加處置費(fèi)用,運(yùn)用NaOH鉻泥產(chǎn)量小,綜合處置本錢低,且更利于鉻泥中Cr的資源化回收。

 

  (2)序批式的運(yùn)轉(zhuǎn)方式愈加容易控制,對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)管理請(qǐng)求較低,加藥量也更易于控制。

 

  (3)受現(xiàn)場(chǎng)工藝改造限制,本次優(yōu)化后各反響器的反響時(shí)間偏長(zhǎng),占空中積大,仍有進(jìn)一步優(yōu)化空間。

 

  (4)經(jīng)測(cè)定,產(chǎn)生的鉻泥含水量在55%以上,降低其含水量可進(jìn)一步完成鉻泥減量化目的。