聚偏氟乙烯(PVDF)中空纖維膜的化學(xué)性能好,耐污染性、耐氧化性優(yōu)秀,有著良好的拉伸強(qiáng)度和高透水通量,因而近些年來在工業(yè)廢水處理方面得到了迅猛的開展和普遍的應(yīng)用。但是膜污染也已成為影響其實(shí)踐應(yīng)用的關(guān)鍵問題。國內(nèi)外關(guān)于膜污染的報(bào)道較多,但對(duì)應(yīng)用于以工業(yè)廢水為主的污水處置廠的PVDF超濾膜的膜污染防治的工程實(shí)例還較少。本文針對(duì)南水水質(zhì)凈化廠呈現(xiàn)膜污染問題的構(gòu)成與控制展開了討論研討。
1、南水水質(zhì)凈化廠現(xiàn)狀
1.1 污水廠概略
南水水質(zhì)凈化廠位于珠海市高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū),效勞范圍為區(qū)內(nèi)南水老鎮(zhèn)、精密化工區(qū)、石油化工區(qū)、海洋配備制造區(qū)戰(zhàn)爭(zhēng)沙新城,設(shè)計(jì)處置范圍50000m3/d,效勞面積為51.7km2,規(guī)劃效勞人口7萬人,進(jìn)水90%以上屬于工業(yè)廢水。
該廠于2009年10月建成投運(yùn),為進(jìn)一步改善出水水質(zhì),依照政府請(qǐng)求,施行了晉級(jí)改造工程并于2015年11月完成。晉級(jí)改造后的生產(chǎn)工藝為“MBBR氧化溝+混凝沉淀+超濾+臭氧催化氧化(輔以活性炭吸附)”,工藝流程如圖1所示。
出水水質(zhì)執(zhí)行廣東省中央規(guī)范《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級(jí)規(guī)范及《城鎮(zhèn)污水處置廠污染物排放規(guī)范》(GB18918—2002)一級(jí)A規(guī)范兩者之嚴(yán)者。設(shè)計(jì)主要進(jìn)出水水質(zhì)如表1所示。
1.2 進(jìn)水水質(zhì)狀況
由于南水水質(zhì)凈化廠效勞范圍為工業(yè)園區(qū),該工業(yè)園區(qū)還在不時(shí)開展中,不時(shí)引進(jìn)新的企業(yè)。
目行進(jìn)水水質(zhì)有以下特性:
1)水質(zhì)動(dòng)搖較大,成分復(fù)雜,污染物質(zhì)沖擊負(fù)荷大;
2)有機(jī)污染物含量不高,難生物降解的COD比例較大,碳源缺乏,可生化性較差;
3)管網(wǎng)存在海水倒灌的問題,氯離子濃度偏高。
這些問題造成了污水廠的生化系統(tǒng)馴化培育難度較大,活性缺乏,降解有機(jī)污染物和脫氮除磷的效率較低,需求投加除磷藥劑實(shí)施輔助的化學(xué)除磷。2015年11月~2016年l0月南水水質(zhì)凈化廠進(jìn)廠水的各主要水質(zhì)指標(biāo)為(均值):COD為97mg/L,BOD為18.5mg/L,SS、NH3-N、TN、TP質(zhì)量濃度分別為65、1.51、5.41、1.98mg/L,pH為6.8。
2、膜污染狀況剖析
2.1 超濾膜系統(tǒng)概略
該廠超濾膜系統(tǒng)采用浸沒式PVDF簾式中空纖維膜,設(shè)計(jì)產(chǎn)水才能為50000m3/d,膜均勻孔徑為0.02~0.04μm。分為8個(gè)膜單元,每個(gè)膜單元4個(gè)膜組器,共計(jì)32個(gè)膜組器,總膜面積67200m2。
2.2 膜污染狀況
該廠提標(biāo)改造工程自2015年11月竣工投運(yùn)以來,生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定、出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo);但從2016年2月底開端,該廠超濾膜系統(tǒng)短時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)了較為嚴(yán)重的膜污染現(xiàn)象:1)膜系統(tǒng)的跨膜壓差(TMP)短時(shí)間內(nèi)疾速增加。維護(hù)性清洗周期(8d)內(nèi),最大跨膜壓差由正常的-20~-30kPa疾速增加到40kPa(臨界壓差)以上;2)膜系統(tǒng)日常的維護(hù)性清洗后跨膜壓差無法完成較為理想的恢復(fù):運(yùn)用濃度為500~800mg/L的次氯酸鈉清洗,根本無效果,運(yùn)用質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.5%的檸檬酸清洗能夠起到細(xì)微效果;3)膜通量不時(shí)降落,嚴(yán)重影響了產(chǎn)水量。
2.3 膜污染成因剖析
2.3.1 結(jié)垢物質(zhì)檢測(cè)剖析
從膜池中起吊膜組器用肉眼察看,發(fā)現(xiàn)膜組器和膜絲外表呈現(xiàn)了一層白色硬質(zhì)污垢,感觀與水垢類似,初步判別主要成分為無機(jī)物質(zhì)。將白色結(jié)垢物質(zhì)與稀鹽酸實(shí)施化學(xué)反響,反響猛烈,生成大量氣泡,根本完整合成。初步判別其主要成分是碳酸鈣。
為進(jìn)一步確認(rèn)結(jié)垢物質(zhì)成分,將膜組器上的白色結(jié)垢物質(zhì)實(shí)施物質(zhì)成分檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果顯現(xiàn),白色結(jié)垢物質(zhì)主要有4種成分:鈣、鎂、碳酸根、硫酸根,其中鈣和碳酸根的成分最多,占總物質(zhì)重量的98.7%,且兩種物質(zhì)的摩爾數(shù)根本相同,進(jìn)一步闡明了白色結(jié)垢物質(zhì)的主要成分是碳酸鈣。
同時(shí)對(duì)白色結(jié)垢物質(zhì)實(shí)施了XRD圖譜剖析。結(jié)果標(biāo)明,樣品與碳酸鈣的匹配度到達(dá)95%以上,與其他幾種規(guī)范樣品的匹配度接近于0,因而能夠進(jìn)一步認(rèn)定該樣品的主要是成分就是碳酸鈣。
2.3.2 結(jié)垢物質(zhì)成因剖析
水中存在著碳酸體系的均衡:
當(dāng)此均衡體系在某條件下處于均衡時(shí),水中的堿度、pH、硬度及各離子態(tài)物質(zhì)均到達(dá)一均衡的定值,此時(shí)不會(huì)呈現(xiàn)碳酸鈣堆積的傾向。一旦條件發(fā)作變化,造成水中某些成分發(fā)作變化時(shí),原有的均衡即被毀壞,使均衡發(fā)作挪動(dòng)。能夠應(yīng)用飽和指數(shù)判別水中CaCO3的均衡狀態(tài):。
式中,為飽和指數(shù),pH0為水體操作溫度下實(shí)測(cè)pH,pH為水體操作溫度下碳酸鹽體系均衡的理論pH。
當(dāng)IL=0時(shí),體系均衡,不會(huì)呈現(xiàn)CaCO3,結(jié)垢;當(dāng)IL>0時(shí),CaCO3處于過均衡狀態(tài),水質(zhì)有結(jié)垢傾向。
對(duì)進(jìn)廠水和生產(chǎn)各主要工藝段水質(zhì)實(shí)施了檢測(cè)剖析,檢測(cè)結(jié)果如表2所示。
依據(jù)表2檢測(cè)結(jié)果,經(jīng)計(jì)算膜系統(tǒng)飽和指數(shù)IL>0,CaCO3處于過飽和狀態(tài),水質(zhì)有結(jié)垢傾向。另外,由檢測(cè)結(jié)果可知,進(jìn)廠水鈣離子含量較低(28.075mgm),而生產(chǎn)系統(tǒng)各主要工藝段的鈣離子含量為110mg/L左右,因而揣測(cè)生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)可能有引入Ca2+的環(huán)節(jié)。經(jīng)對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的主要生產(chǎn)藥劑實(shí)施逐一剖析,揣測(cè)混凝劑PAC中可能含有較高濃度的Ca2+。經(jīng)檢測(cè),得知混凝劑PAC鈣離子含量極高,為34237mg/L。產(chǎn)生膜污染前,生產(chǎn)過程中PAC溶液的投加量約為7.8t/d,即相當(dāng)于每天引入約267kg的Ca2+進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)。在Ca2+偏高且不時(shí)引入的水質(zhì)環(huán)境下,進(jìn)一步促進(jìn)了碳酸鈣結(jié)垢的生成。
超濾膜的均勻孔徑只要0.03μm左右,由于濃差極化等作用,使得碳酸鈣構(gòu)成沉淀,在膜絲外表逐步富集后被截留在膜系統(tǒng)中,最終逐步構(gòu)成了如此嚴(yán)重的膜污染問題。
3、膜清洗計(jì)劃的研討
3.1 膜清洗辦法確實(shí)定
首先對(duì)結(jié)垢物質(zhì)重量實(shí)施了預(yù)算,經(jīng)稱量,每個(gè)膜組器的結(jié)垢重量約為4t,即32個(gè)膜組器共計(jì)約130t。要完成膜系統(tǒng)的正常產(chǎn)水,就必需首先要對(duì)已構(gòu)成的碳酸鈣實(shí)施清洗。由于已構(gòu)成的碳酸鈣量大,必需找到一種經(jīng)濟(jì)有效并容易操作的清洗辦法。
3.1.1 鹽酸清洗實(shí)驗(yàn)
首先展開了鹽酸浸泡的小試實(shí)驗(yàn),當(dāng)鹽酸溶液pH降至2.5以下時(shí)對(duì)碳酸鈣的合成才比擬完整。依照理論預(yù)算,清洗所需的濃鹽酸(質(zhì)量分?jǐn)?shù)35%)為271t。但是在實(shí)踐清洗過程中,pH會(huì)隨著反響的實(shí)施而逐步升高、反響速度減緩,因而需求不時(shí)地補(bǔ)充鹽酸進(jìn)入清洗池,但pH過低也會(huì)對(duì)膜組器中不銹鋼等其他材質(zhì)形成損傷。同時(shí)由于鹽酸屬于易制毒?;罚罅坎少徯枨蠊膊块T非常嚴(yán)厲的審批,并且需求在廠內(nèi)建立鹽酸貯存安裝,貯存安裝建立也必需滿足《建立項(xiàng)目平安設(shè)備“三同時(shí)”監(jiān)視管理方法》(國度安監(jiān)局36號(hào)令)的建立請(qǐng)求,其設(shè)計(jì)計(jì)劃和建成驗(yàn)收也必需經(jīng)過消防、安監(jiān)等主管單位的驗(yàn)收合格后才干施行,建立和審批周期至少需求3個(gè)月,基本無法滿足生產(chǎn)需求。因而,采用鹽酸清洗,不只用量極端宏大,且施行過程難度極大。
3.1.2 增強(qiáng)檸檬酸在線清洗
針對(duì)日益嚴(yán)重的膜污染現(xiàn)象,剖析以為只要檸檬酸能夠暫時(shí)作為替代鹽酸的清洗藥劑。首先立刻增加了膜在線清洗的濃度和頻次:將檸檬酸溶液的質(zhì)量分?jǐn)?shù)依次進(jìn)步到1%、2%、5%,實(shí)施在線化學(xué)清洗,施行后膜污染狀況得到了一定水平的緩解,但跨膜壓差升高的速度仍然較快,到達(dá)臨界壓差的周期仍然較短,己構(gòu)成的碳酸鈣重量簡直沒有減少。最后采用30%濃度的檸檬酸實(shí)施浸泡,浸泡后有大量的氣泡冒出(合成產(chǎn)生CO2),但反響完畢后仍有絕大局部碳酸鈣未被合成去除,而且繼續(xù)參加30%濃度的檸檬酸后反響進(jìn)行。經(jīng)剖析是由于碳酸鈣與高濃度的檸檬酸反響,外表容易構(gòu)成了檸檬酸鈣維護(hù)層,阻止反響徹底實(shí)施。因而,運(yùn)用檸檬酸實(shí)施清洗的方式,不只用藥量大、本錢極高,效果也無法保證,是不可行的。
3.2 膜清洗過程
首先,采用小試實(shí)驗(yàn)肯定的“氨基磺酸+次氯酸鈉(5000mg/L)+EDTA-2Na”結(jié)合清洗計(jì)劃對(duì)第一個(gè)模組器施行了現(xiàn)場(chǎng)清洗,并對(duì)每一個(gè)步驟完成后的膜絲通量實(shí)施了檢測(cè)。檢測(cè)結(jié)果顯現(xiàn),經(jīng)過氨基磺酸浸泡清洗過的膜絲再經(jīng)過次氯酸鈉+EDTA-2Na浸泡,膜通量有了顯著的恢復(fù)和增加。進(jìn)一步考證了現(xiàn)場(chǎng)清洗采用該清洗計(jì)劃是可行的。
接下來依照該清洗計(jì)劃展開了其他31個(gè)膜組器的現(xiàn)場(chǎng)清洗。施行清洗過程中,需求留意氨基磺酸溶液濃度堅(jiān)持在10%,同時(shí)需求做好3個(gè)清洗工序和31個(gè)膜組器清洗次第的統(tǒng)籌布置。
3.3 膜清洗效果
經(jīng)過近一個(gè)月的清洗后,碳酸鈣得到完整合成去除,跨膜壓差和膜通量均恢復(fù)到正常的理想狀態(tài)。
4、膜污染控制
依據(jù)上文剖析可知,產(chǎn)生此次膜污染的緣由是由于進(jìn)廠水pH、堿度均偏高,同時(shí)在生產(chǎn)過程中混凝PAC含有高濃度的Ca2+造成的。因而,為防止此次清洗后此類污染再次發(fā)作,就必需尋求可以基本控制膜污染的處理計(jì)劃。分離生產(chǎn)工藝實(shí)踐狀況,在進(jìn)水水質(zhì)無法改動(dòng)的前提下,主要有如下計(jì)劃可供選擇:1)加酸降低進(jìn)廠水的pH,使飽和指數(shù),IL≤0;2)在進(jìn)入膜池前(高效沉淀池)投加阻垢劑,阻止結(jié)垢生成;3)在進(jìn)入膜池前(高效沉淀池)投加碳酸鈉,使鈣離子提早沉淀;4)降低進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)的Ca2+的含量。經(jīng)剖析,計(jì)劃1~3都需求對(duì)現(xiàn)有工藝實(shí)施一定水平的工藝改造、投加藥劑、增加設(shè)備,施行難度大、周期長,將影響正常生產(chǎn),而且將進(jìn)一步增加生產(chǎn)本錢和平安風(fēng)險(xiǎn),均不宜優(yōu)先思索。
4.1 改換混凝劑品種
經(jīng)理解混凝劑PAC的生產(chǎn)工藝和市場(chǎng)狀況,該藥劑的主要生產(chǎn)原資料(粘土礦、鋁土礦、煤矸石、鋁酸鈣等)和生產(chǎn)工藝中都不可防止地引入了Ca2+,因而需求思索改換Ca2+含量低的混凝劑類別。
對(duì)常用的某混凝劑硫酸鋁(氧化鋁含量為7.8%)溶液樣品實(shí)施了檢測(cè),測(cè)得其Ca2+含量僅為7.18mg/L,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于PAC溶液。經(jīng)小試實(shí)驗(yàn)按比例投加后,實(shí)驗(yàn)?zāi)は到y(tǒng)的碳酸鈣污染的現(xiàn)象根本沒有發(fā)作,而且其混凝和化學(xué)除磷效果與PAC相當(dāng)。因而,在生產(chǎn)過程中將PAC混凝劑改換為了硫酸鋁。
4.2 增強(qiáng)膜系統(tǒng)的日常清洗維護(hù)
與此同時(shí),從以下幾個(gè)方面進(jìn)一步增強(qiáng)了膜系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)的日常清洗維護(hù):1)優(yōu)化了在線反洗方式:將在線反洗的方式由堿洗變卦為了酸洗,即由次氯酸鈉反洗變卦為檸檬酸在線反洗,反洗注藥頻次為每天2次;2)增強(qiáng)了日常在線清洗頻次:采用500~800mg/L的次氯酸鈉實(shí)施在線化學(xué)清洗,清洗頻率為8天每次;發(fā)現(xiàn)膜絲外表呈現(xiàn)無機(jī)污染狀況時(shí),選擇質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.5%或1%檸檬酸實(shí)施維護(hù)性清洗:3)定期察看膜組器膜絲的外表污染狀況,實(shí)施預(yù)警并強(qiáng)化恢復(fù)性清洗。
經(jīng)過近半年的運(yùn)轉(zhuǎn),膜系統(tǒng)沒有再呈現(xiàn)碳酸鈣污染現(xiàn)象,膜系統(tǒng)跨膜壓差和膜通量均維持在十分理想的狀態(tài)。
5、結(jié)論
1)該廠本次呈現(xiàn)膜污染的污染物質(zhì)為碳酸鈣。其成因是由于生產(chǎn)工藝中投加的PAC中含有大量的鈣離子,在進(jìn)水高pH、高堿度的水質(zhì)環(huán)境下產(chǎn)生碳酸鈣沉淀,沉淀經(jīng)過膜系統(tǒng)的截留富集后逐步構(gòu)成了嚴(yán)重的膜污染。
2)采用了“氨基磺酸+次氯酸鈉+EDTA-2Na”的結(jié)合清洗辦法對(duì)污染物實(shí)施清洗,不只完整合成去除了碳酸鈣污染物,膜系統(tǒng)的跨膜壓差和膜通量也均恢復(fù)到正常的理想狀態(tài)。
3)經(jīng)過改換混凝劑品種和增強(qiáng)膜系統(tǒng)的日常清洗維護(hù),從基本上完成了膜系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。